梁 愈
(陜西藍(lán)星玻璃有限公司 陜西 咸陽 712042)
我公司歷史上曾以陜西省黃陵煤和山西省大同煤作為氣化煤種,黃陵煤?jiǎn)为?dú)用于氣化,煤氣爐時(shí)常煉結(jié),供氣不穩(wěn),造成玻璃熔窯溫度波動(dòng),生產(chǎn)不正常。大同煤由于其應(yīng)用范圍廣,加上外貿(mào)出口,鐵路運(yùn)力緊張,煤中矸石和粉煤含量多,使企業(yè)生產(chǎn)成本上升,為了擺脫困境,我們開始摸索以神木煤替代大同和黃陵煤的工藝試驗(yàn),先后采用部分摻入,單臺(tái)爐氣化試驗(yàn),全面推廣等一系列試用階段,取得了理想的效果。
神木煤各項(xiàng)理化指標(biāo)與大同煤相當(dāng),許多指標(biāo)優(yōu)于大同煤,除灰分熔點(diǎn)ST偏低外,其它指標(biāo)都達(dá)到GB 9143-88《常壓固定床煤氣發(fā)生爐用煤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》。神木煤具有以下特征:
1)低灰分。一般小于6%,相應(yīng)地可燃組分增加,有利于氣化反應(yīng)。
2)低硫分。小于0.8%,對(duì)玻璃行業(yè)來講,煤氣中含硫量小,一方面有利于提高玻璃質(zhì)量;另一方面減輕了煤氣中硫化氫對(duì)耐火材料的腐蝕,從而延長(zhǎng)了玻璃的壽命。
3)反應(yīng)活性好??稍谳^低的反應(yīng)溫度下,達(dá)到完全氣化之目的。
4)機(jī)械強(qiáng)度和熱穩(wěn)定性好,含矸石率近乎為零,這樣使?fàn)t內(nèi)料層透氣性好,氣流分布均勻,爐況穩(wěn)定。
根據(jù)有關(guān)資料和同行業(yè)的介紹,陜北某企業(yè)曾使用神木煤氣化作為玻璃窯爐燃料,我們充分搜集這方面的信息資料,選定了幾個(gè)礦點(diǎn),并采回煤樣,送西安煤炭科學(xué)分院化驗(yàn)分析,在此基礎(chǔ)上,經(jīng)過分析,并在技術(shù)上、組織上、物資上作了充分準(zhǔn)備,在煤氣站3#煤氣發(fā)生爐中對(duì)神木煤進(jìn)行了歷時(shí)10天的氣化試驗(yàn)。
專門成立了試驗(yàn)領(lǐng)導(dǎo)小組,精心組織,并選定責(zé)任心強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)較好的司爐工按照預(yù)先制訂的試燒程序進(jìn)行操作,及時(shí)調(diào)整工藝參數(shù),并做好記錄。氣化試驗(yàn)全過程分析煤氣成分75次,灰渣含碳量6次,共試燒神木煤450000kg(主要是大砭窯煤),其試燒程序如表1所示。空氣流量由低到高逐漸過渡,每一流量階段爐況及指標(biāo)作相應(yīng)調(diào)整,并做到每2h燒對(duì)釬觀察爐況1次,詳細(xì)記錄結(jié)果。
幾個(gè)階段的爐況觀察:爐內(nèi)氣化狀況良好,層次分明,料層疏松,無粘結(jié),無冒火燒穿、煉結(jié)等現(xiàn)象。
表1 神木煤試燒程序
神木煤氣化試驗(yàn)結(jié)果如表2、表3、表4所示。
表2 氣化試驗(yàn)結(jié)果
表3 煤氣成分及發(fā)熱量
神木煤氣化試驗(yàn)全過程表明,這次氣化試驗(yàn)是成功的。
1)單臺(tái)爐在4800Nm3/h的空氣流量范圍內(nèi),工況穩(wěn)定,爐層表面呈雞爪形暗紅色,燒釬探測(cè)爐況時(shí),爐層松而不發(fā)死,燒出釬子灰火分明,不粘結(jié),不煉結(jié)。
2)煤氣質(zhì)量高,滿足了玻璃生產(chǎn)對(duì)煤氣質(zhì)量的嚴(yán)格要求,其燃燒火焰長(zhǎng)而明亮,覆蓋面積大。
3)工人勞動(dòng)強(qiáng)度降低。
4)神木煤作為氣化用煤供玻璃窯爐是可行的。
氣化試驗(yàn)后,經(jīng)過認(rèn)真總結(jié),決定將神木煤作為主要煤種,取代大同和黃陵煤,并經(jīng)過多年氣化應(yīng)用證明,神木煤用于氣化,對(duì)穩(wěn)定玻璃生產(chǎn),提高玻璃質(zhì)量,促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上臺(tái)階,起到了積極的作用。其各項(xiàng)氣化指標(biāo)達(dá)到或超過了大同煤的氣化指標(biāo),是一種優(yōu)質(zhì)的氣化煤種,經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益非??捎^。
1)使用神木煤供氣比使用黃陵和大同煤混合摻用,煤氣爐臺(tái)數(shù)減少,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
2)使用神木煤氣化,玻璃生產(chǎn)穩(wěn)定,熔窯沒有發(fā)生一次掉溫事故(因煤氣供應(yīng)),且供煤氣壓力小,一般在150~200Pa,熔窯后期在350Pa以下,煤氣燃燒好,熱利用率高。使用黃陵煤時(shí),時(shí)常造成熔窯溫度波動(dòng),最高一次熔窯溫度下降50℃,供氣壓力較大,一般在300Pa,窯爐后期高達(dá)450Pa,導(dǎo)致熔窯壓力大,熔化溫度不易控制,玻璃產(chǎn)品質(zhì)量不高。
3)使用神木煤,單臺(tái)發(fā)生爐空氣流量可達(dá)5000Nm3/h,煤氣產(chǎn)量平均為6500Nm3/h,最高可達(dá)7500Nm3/h,而黃陵和大同煤混合摻用時(shí),單臺(tái)發(fā)生爐空氣流量在3500Nm3/h以下,煤氣產(chǎn)量在5500Nm3/h左右。
4)熔窯用煤氣量明顯下降,由于煤氣質(zhì)量提高,玻璃熔窯用氣量由每小時(shí)20000m3減少到15000m3。
5)工人勞動(dòng)強(qiáng)度降低,使用神木煤以來,從未發(fā)生煉爐現(xiàn)象,而使用黃陵煤時(shí),平均每?jī)扇炀鸵幚硪淮螣挔t事故,打爐現(xiàn)象很頻繁,工人勞動(dòng)強(qiáng)度特別大。神木煤由于其灰分特別低,出灰渣要比黃陵煤少二分之一左右,工人對(duì)使用神木煤反映良好。
6)設(shè)備運(yùn)行周期延長(zhǎng),使用神木煤后,單臺(tái)爐平均運(yùn)行周期為10個(gè)月,且爐體、底座等部分很少燒損。使用黃陵煤時(shí),煤氣發(fā)生爐運(yùn)行周期為3~4個(gè)月。每次停爐檢修時(shí),發(fā)現(xiàn)裙板、破渣圈、底座燒損嚴(yán)重,檢修工作量特別大,增加了檢修工時(shí)和費(fèi)用。
7)可觀的經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)以上分析,使用神木煤每年直接和間接為企業(yè)節(jié)約資金近百萬元。