任芝林(重慶松藻煤電有限責(zé)任公司安全監(jiān)察部,重慶綦江 401445)
穿層鉆孔抽采達標時間分析
任芝林
(重慶松藻煤電有限責(zé)任公司安全監(jiān)察部,重慶綦江 401445)
瓦斯抽采是治理瓦斯最根本的方法,也是防止煤與瓦斯突出事故最有效的手段。根據(jù)《防治煤瓦斯瓦斯突出規(guī)定》要求:突出煤層瓦斯壓力小于0.74MPa、瓦斯含量小于8m3/t時為無突出危險,即瓦斯抽采達標,本文通過對煤層原始瓦斯含量與鉆孔抽采后殘余瓦斯含量比較,并畫出減小趨勢圖,推算出Φ65mm穿層鉆孔抽采達標所需時間,對礦井安全生產(chǎn)和合理采掘部署起著重要意義。
穿層鉆孔 抽采達標 時間分析
煤與瓦斯突出是發(fā)生在煤礦極其復(fù)雜的瓦斯動力災(zāi)害現(xiàn)象之一,瓦斯抽采是治理瓦斯最根本的方法,也是防止煤與瓦斯突出事故最有效的手段。瓦斯抽采是用專門的設(shè)施把煤層、巖層或采空區(qū)中的瓦斯抽出的措施。瓦斯抽采不僅是降低涌入井下巷道的瓦斯量、提高礦井生產(chǎn)能力的重要手段,也是防治煤與瓦斯突出的根本方法之一。目前我礦解決煤與瓦斯突出的抽采方法主要是穿層條帶預(yù)抽,其鉆孔布孔方式為6m×6m,控制巷道幫外15m,終孔孔徑為Φ65mm。根據(jù)《防治煤瓦斯瓦斯突出規(guī)定》要求:突出煤層瓦斯壓力小于0.74MPa、瓦斯含量小于8m3/t時為無突出危險,即瓦斯抽采達標。因此確定鉆孔瓦斯抽采達標時間,對礦井安全生產(chǎn)和合理采掘部署起著重要意義。
表3.1 考察區(qū)段原始瓦斯含量測定表
表3.2 穿層鉆孔測點抽采參數(shù)統(tǒng)計表
表4.1 鉆孔綜合預(yù)抽率計算表
渝陽煤礦地處重慶市綦江縣安穩(wěn)鎮(zhèn)羅天村,北距重慶市區(qū)174km,距綦江縣城83km,位于渝黔鐵路和渝黔高速公路旁,交通較為方便。礦井位于松藻礦區(qū)中部,井田東以兩河口向斜軸線與逢春煤礦和同華煤礦分界,南以9#勘探線和羊叉河與逢春和石壕煤礦分界,西以羊叉河與打通一礦分界,北以-60m標高為開采技術(shù)邊界。井田略呈三角形,面積25.8km2。礦井設(shè)計三個水平開采,即+355m水平、+150m水平和-60m水平。已形成的主干開拓巷道有金雞巖主副斜井一對、金雞巖回風(fēng)平硐、陽地灣副斜井、陽地灣架空人車斜井、安穩(wěn)運煤斜井和陽地灣回風(fēng)斜井;開采布置采用盤區(qū)石門、溜煤眼布置,采煤方法為傾斜長壁、仰斜開采。
渝陽煤礦為近距離煤層群,可采或局部可采煤層自上而下有6#、7#、8#和11#煤層,其中7#煤層為弱突出煤層、11#煤層為無突出煤層,7#、11#煤層作為保護層首先開采;8#煤層為中厚煤層,是礦井的主采層,具有嚴重突出危險性,作為被保護層開采。北二盤區(qū)自投產(chǎn)以來,共發(fā)生煤與瓦斯突出30次,其中8#層5次,最大一次(8#層)突出煤量695噸,瓦斯量41000m3。隨著礦井采掘生產(chǎn)進入下水平后,煤層埋深增加,瓦斯壓力和含量增大,采掘生產(chǎn)過程中瓦斯涌出量增大及煤與瓦斯突出危險加大,嚴重制約著礦井安全生產(chǎn)和經(jīng)濟發(fā)展。
表4.2 預(yù)抽后煤層瓦斯含量測定表
N3702東回風(fēng)巷條帶鉆孔在N3702東瓦斯巷內(nèi)施工,設(shè)計鉆孔間距為6m×6m,控制巷道幫外15m以上,終孔于7#煤層頂板0.5m,終孔孔徑為Φ65mm,鉆孔布置方式見圖3.1。鉆孔在施工過程中,利用巖芯管取出7#層煤樣進行瓦斯含量快速測定,所測定此區(qū)域原始瓦斯含量見表3.1。
由于快速測定煤層瓦斯含量技術(shù)在礦應(yīng)用時間短,測定的煤層瓦斯含量誤差較大,因此所測定北三區(qū)7#煤層原始瓦斯含量取最大值,即24.08m3/t。所有考察鉆孔于2009年9月施工完成,所有鉆孔采用機械水泥漿封孔,封堵深度在5m以上。并在160#-161#鉆場間設(shè)置測點,將151#-160#鉆場鉆孔進行單獨計量,所測定的抽采參數(shù)見表3.2。
N3702東瓦斯巷穿層考察鉆孔全部施工完畢并形成抽放后,根據(jù)表3.2中所測定的鉆孔抽采參數(shù),計算出鉆孔綜合預(yù)抽率,見4.1。
穿層鉆孔通過兩個月的抽放后,分別在158#-159#、153#-154#鉆場之間施工穿層檢驗孔,并取出7#煤層煤樣,測定出預(yù)抽后7#煤層瓦斯含量,詳見表4.2。
N3702東瓦斯巷穿層鉆孔通過兩個月抽采后,煤層瓦斯含量降至19.54m3/t-20.13m3/t,因此根據(jù)鉆孔抽采與煤層瓦斯含量關(guān)系趨勢圖,見圖4.1。
從圖4.1中可以看出,N3702東瓦斯巷穿層鉆孔通過18個月抽放,可將7#煤層瓦斯含量降低至8m3/t以下,即瓦斯抽采達標。因此,煤層瓦斯含量的大小直接影響煤層突出危險性,通過鉆孔預(yù)抽后可以降低煤層瓦斯含量,且隨鉆孔抽放時間的增加,煤層瓦斯含量也隨之降低。
(1)煤層瓦斯含量隨鉆孔抽放時間增長而降低,此次通過對煤層原始瓦斯含量與經(jīng)鉆孔抽采后煤層瓦斯含量變化情況的比較,并根據(jù)瓦斯含量降低趨勢推算出Φ65mm穿層鉆孔抽采達標時間約18個月。
(2)Φ65mm穿層鉆孔抽采達標時間較長,制約著礦井瓦斯抽采超前,因此礦應(yīng)用了高壓水力割縫、增加鉆孔孔徑、不同封孔工藝來提高封堵質(zhì)量等措施提高鉆孔抽采效果,進而縮短鉆孔抽采達標時間。
[1]《煤礦瓦斯抽采工程設(shè)計規(guī)范》(GB50471 2008).
[2]《煤礦安全規(guī)程》2011年版.
[3]《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督總局 國家煤礦安全監(jiān)察局)2009年版.
[4]《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)通用技術(shù)要求(AQ6201-2006)》.
[5]《關(guān)于印發(fā)〈煤礦井下安全避險“六大系統(tǒng)”建設(shè)完善基本規(guī)范(試行)〉的通知》(安監(jiān)總煤裝〔2011〕33號).
[6]《煤礦瓦斯抽采(放)監(jiān)控系統(tǒng)通用技術(shù)條件》(M T/T1126-2011).
[7]《關(guān)于加強煤與瓦斯突出事故監(jiān)測和報警工作的通知》(安監(jiān)總煤裝〔2013〕28號).
任芝林(1965-)男,重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè),目前在重慶松藻煤電有限責(zé)任公司安全監(jiān)察部工作。