陳濤
摘 要:針對SD-DC2004型單車試驗器故障停機率高的問題,提出了對該設備進行改造的方案?;诠收蠑?shù)據(jù)統(tǒng)計和電路分析,提出對電路、風管路等改造方案,降低了SD-DC2004型單車試驗器故障停機率,為企業(yè)降低生產(chǎn)成本提供了技術改造實例。
關鍵詞:單車試驗器 電路 風管
中圖分類號:G710 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)03(c)-0088-01
1 問題的提出
隨著大秦專線萬噸、兩萬噸重載列車的開通,年運量逐年增加,作為太原鐵路局北部唯一的一個C80車輛檢修基地,日檢修能力逐漸攀升,對關鍵設備運行品質(zhì)提出了更高的要求。微機控制單車試驗器是鐵路車輛制動裝置性能試驗檢測設備,對車輛裝配K1、K2、GK、103、120型制動閥進行檢修試驗,確保車輛在運行中達到制動技術標準的關鍵設備。湖東車輛段所使用的SD-DC2004型微機控制單車試驗器技術狀態(tài)不穩(wěn)定,故障停機率高,成為制約車輛制動閥試驗的瓶頸問題。該文從微機控制單車試驗器故障分析及原因入手,提出了優(yōu)化改造建議,達到減少故障發(fā)生,消除安全隱患,提高制動閥檢修效率的目的。
2 故障原因調(diào)查分析
2.1 設備組成部分及原理
微機控制單車試驗器主要由微機控制系統(tǒng)、風路系統(tǒng)、電源裝置組成。微機控制系統(tǒng)由計算機、I/O板、A/D板和壓力傳感器組成,壓力傳感器接在風管路上,它檢測的壓力數(shù)據(jù)通過A/D板傳輸給計算機。風路系統(tǒng)為:集成式閥島、過濾減壓閥經(jīng)一快速接頭與總風管相連。微機控制系統(tǒng)裝有IC卡讀寫器;微機控制系統(tǒng)可分別連接N套風路系統(tǒng),N套風路系統(tǒng)可分別經(jīng)各自的快速接頭與N輛預測單車的列車管相連。其特征在于:微機控制系統(tǒng)、風路系統(tǒng)、電源裝置裝在作為載體的移動車上。
2.2 設備故障停機率
通過對一臺SD-DC2004型微機控制單車試驗器的運行技術狀態(tài)進行動態(tài)監(jiān)控,結合2014年1-2月《設備故障停機記錄簿》中臨修記錄內(nèi)容記載,通過計算得出結論。
(1)理論公式:単臺設備故障停機率= 考核期內(nèi)設備故障停機時間/(考核期內(nèi)設備實際運行時間+考核期內(nèi)設備故障停機時間)×100%。
(2)實際計算:2014年1月-2月SD-DC2004型單車試驗器故障停機時間為:t=15h,故障停機率為:(15)h/(280h+15h)×100%=5%。
(3)計算結果比對:2014年01月-02月SD-DC2004型單車試驗器故障停機率高于中國鐵路總公司規(guī)定的設備故障停機率不高于1%的要求。
2.3 設備故障主要原因
(1)設備充電部設計不合理。原廠配備的12V、2-16A高頻充電器,在充電和工作過程中,易造成蓄電池過放電情況,致使充電裝置頻繁損壞。
(2)設備電路結構設計不合理。原廠家設計的電路結構過于復雜,導致設備包修員工不便于對于故障情況進行快速判斷,以致影響設備及時維修。
(3)原廠未加裝加熱裝置。由于冬季氣溫偏低,機體內(nèi)部風管路受凍后易產(chǎn)生漏泄,氣動電磁閥工作不流暢,產(chǎn)生卡滯現(xiàn)象。
(4)缺少專用工具箱和物件掛鉤。單車試驗器使用員工無處擺放檢修生產(chǎn)必修的工具、配件等,有時將工具等放置于狹窄的操作控制柜內(nèi),這樣不僅對設備的電器性能造成影響,也對設備的安全使用和人身安全造成隱患。
3 優(yōu)化改造過程
3.1 對設備充電部進行改造,解決充電部故障率高的問題
(1)充電部故障現(xiàn)象。設備原有的12V、2-16A高頻充電器,由于未加裝斷電繼電器導致電器配件損耗較大,很容易發(fā)生內(nèi)部蓄電池過放電問題,使充電裝置頻繁損壞,檢修費用非常大,而且嚴重影響制動閥檢修效率。
(2)充電部改造方案。采用S-145-12的直流開關電源充電器,代替原有的12V、2-16A高頻充電器。并將輸出電壓調(diào)整到與蓄電池最高電壓一致,保證蓄電池不會發(fā)生過充電現(xiàn)象,不僅有效保護了蓄電池,而且也便于故障情況的判斷,方便了電工的檢修,確保設備能夠正常供電而不會出現(xiàn)數(shù)據(jù)不穩(wěn)定情況。加裝斷電繼電器保證在充電時有回路,不充電時處于斷路狀態(tài),排除了充電器和工作回路自行放電問題,杜絕蓄電池過放電情況的發(fā)生,并且在蓄電池電壓低于10V也能進行充電工作。
3.2 在滿足工藝要求前提下,對電路結構進行了優(yōu)化改造
原廠家設計的電路結構過于復雜,導致包修員工不便于對故障情況的快速判斷并進行及時維修,在保證設備技術性能的前提下,對設備電路結構進行改造,提高了設備檢修效率(如圖1所示)。
3.3 解決冬季機體內(nèi)部風管路受凍后易產(chǎn)生漏泄問題。
(1)風管路受凍漏泄故障現(xiàn)象。由于冬季氣候寒冷、氣溫偏低,機體內(nèi)部風管路受凍后易產(chǎn)生漏泄,致使氣動電磁閥工作不流暢,產(chǎn)生卡滯現(xiàn)象,導致設備故障率升高。
(2)風管路改造方案。加裝一臺500W的微型電熱風機。該電熱風機采用PTC電熱材料,使用安全可靠,不會造成火災隱患,并具有超溫自動斷電功能,其暖風出口對準電路板并且呈100°仰角斜向上進行吹風,以便于暖風在機體內(nèi)循環(huán),使控制柜內(nèi)溫度同步上升。制作安裝微型電熱風機防護支架。由于暖風出口對準電路板呈100°仰角斜向上進行吹風,為防止電暖風機傾倒,設計、制作、安裝了防護支架。
(3)在操作控制面板上加裝了手動開關。為方便現(xiàn)場職工操作,降低職工的勞動強度,在操作控制面板上加裝了手動開關,并在控制線路上設置了安全保險,在對壓力傳感器進行預熱的同時,把手動開關轉到加熱位置,這樣可確保機箱內(nèi)溫度維持在15℃左右,滿足了生產(chǎn)工藝要求。
3.4 機體外部改造
(1)機體外部設置問題。微機控制單車試驗器使用者無處擺放檢修生產(chǎn)必修的工具、配件等,有些職工為圖省事,將這些工具、配件等放置于狹窄的操作控制柜內(nèi),這樣不僅對設備的電器性能造成影響,也對設備的安全使用和人身安全造成隱患。同時該設備風管路長,散落地上,不僅容易管路損壞而且易造成人身安全隱患。
(2)機體外部改造方案。制作工具箱。為避免設備使用者將檢修必須的工具、器具放入設備機體內(nèi),結合微機控制單車試驗器的外觀尺寸以及工具、器具的長度和數(shù)量,通過比對、設計、計算,制作了一個工具箱,通過焊接的方式,將工具箱固定在單車試驗器上。這樣設備使用者便可將一些檢修生產(chǎn)必需的工具、配件等放置于工具箱內(nèi),避免再放進機器內(nèi)而造成電器損壞,短路等不安全隱患,也為設備使用者維護保養(yǎng)設備創(chuàng)造了便利條件。
4 結語
經(jīng)過改造并全面保養(yǎng)后,SD-DC2004型微機控制單車試驗器性能均可達到要求。SD-DC2004型微機控制單車試驗器作為車輛試風的關鍵試驗設備,改造完成后,設備技術狀態(tài)穩(wěn)定,性能優(yōu)良,適應高強度作業(yè)的需要,為段車輛檢修提供了可靠的設備保證。
參考文獻
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