陳默, 韓成祥
(合肥國軒高科動力能源股份公司,合肥 230011)
分容是判斷鋰電池容量及平均電壓標(biāo)準(zhǔn)的重要環(huán)節(jié),分容過程的好壞直接關(guān)系到后期對電池檔位的劃分。目前,分容柜的柜點(diǎn)大都包含過電流觸點(diǎn)及過電壓探針(如圖1所示)兩個(gè)部分,電流觸點(diǎn)檢測電池的容量,電壓探針采集電池的電壓。分容時(shí)柜點(diǎn)與電池頂蓋(如圖2所示)的接觸點(diǎn)接觸可靠,充放電過程正常,電池容量及平均電壓數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,批量化生產(chǎn)的電池一致性優(yōu)良;反之,柜點(diǎn)與電池接觸不良,充放電過程存在異常,批量化生產(chǎn)的電池返工比例將大大提高。
圖1 分容柜柜點(diǎn)
圖2 電池頂蓋
我公司之前一直采用柜點(diǎn)與電池頂蓋上極柱直接接觸的方式進(jìn)行分容,如圖3所示。分容后電池容量及平均電壓異常返工比例情況如表1所示,其中電池容量低于11.6 Ah、平均電壓低于2.8 V為異常情況。
表1 柜點(diǎn)接觸電池極柱的異常返工比例
由表1統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)可知,按照柜點(diǎn)接觸電池頂蓋上正負(fù)極極柱的方式進(jìn)行分容,后期容量小于11.6 Ah的異常數(shù)據(jù)平均比例維持在9.2%,平均電壓小于2.8 V的異常數(shù)據(jù)平均比例維持在13.1%。
根據(jù)實(shí)際測量計(jì)算,我公司目前使用的分容柜過電流觸點(diǎn)橫截面積為50 mm2,過電壓探針橫截面積為0.8 mm2,而電池正負(fù)極柱橫截面積也只有19.6 mm2,探針與電池極柱面積均較小,在實(shí)際分容過程中,存在柜點(diǎn)與電池極柱接觸出現(xiàn)偏差的異常情況。過電流觸點(diǎn)與電池極柱接觸異常,將導(dǎo)致局部接觸電阻過大,會在接觸部位產(chǎn)生大量的熱,并形成氧化層,阻礙電池容量發(fā)揮;而過電壓探針與電池極柱接觸異常,會導(dǎo)致分容過程中電池的平均電壓采集不到或者采集不準(zhǔn)。
實(shí)際測量,電池的兩正極柱或者兩負(fù)極柱之間的壓板長度為10 mm,寬度均為7 mm,這樣能夠利用的面積為70 mm2,分容時(shí)采用柜點(diǎn)與電池壓板接觸的方式,如圖4所示,使有效接觸面積增大,可靠性增強(qiáng),改進(jìn)后數(shù)據(jù)如表2所示。
圖3 柜點(diǎn)與電池極柱接觸
圖4 柜點(diǎn)與電池壓板接觸
由表2數(shù)據(jù)可知,改進(jìn)后,按照柜點(diǎn)接觸電池頂蓋上正負(fù)極壓板的方式進(jìn)行分容,后期容量小于11.6 Ah的異常數(shù)據(jù)平均比例維持在4%,比改進(jìn)前降低了約5%;平均電壓小于2.8 V的異常數(shù)據(jù)平均比例維持在3.1%,比改進(jìn)前降低了約10%。可見,分容接觸方式改進(jìn)后,柜點(diǎn)與電池頂蓋的有效接觸面積增大,過程中接觸異常的概率減小,電池容量的發(fā)揮及平均電壓的采集得到保障,數(shù)據(jù)異常的電池返工比例明顯降低,提高了一次分容合格率和生產(chǎn)效率。
按照每天15 000只電池的投入量,接觸方式改進(jìn)后,每天減少了約2000只電池返工,按照單只電池額定容量13 Ah,標(biāo)稱電壓3.2V計(jì)算,每天可節(jié)電83.2 kWh,按照0.6元/kWh計(jì)算,一年節(jié)約電費(fèi)為16 000元。
表2 柜點(diǎn)接觸電池壓板的異常返工比例
本文以分容柜點(diǎn)與動力鋰電池頂蓋的不同接觸方式作為考察對象,對比分析了兩種不同接觸方式對分容后電池返工比例的影響,實(shí)踐結(jié)果表明,采用柜點(diǎn)與電池壓板接觸的分容方式,過程中有效接觸面積增大,接觸異常的概率減小,電池容量發(fā)揮及平均電壓的采集能夠得到有效保障,返工比例明顯降低,分容可靠性得到提高,同時(shí)節(jié)約了生產(chǎn)成本,是批量化生產(chǎn)中較為理想的分容接觸方式。