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        4000T熱模鍛壓力機(jī)自動控制系統(tǒng)

        2014-12-15 02:53:10魏佳劉雪蓮
        中國科技縱橫 2014年22期

        魏佳+劉雪蓮

        【摘 要】 熱模鍛壓力機(jī)廣泛應(yīng)用于汽車、農(nóng)業(yè)機(jī)械、車輛、閥門、工程機(jī)械、軸承和國防,航空工業(yè)等領(lǐng)域,是進(jìn)行大批量、高精度模鍛件生產(chǎn)的首選設(shè)備。我們采用西門子可編程控制器以及人機(jī)界面HMI相結(jié)合的自動化控制設(shè)計理念,并針對熱模鍛壓力機(jī)的控制特點(diǎn),采用了獨(dú)特的設(shè)計方案,應(yīng)用于山東濰柴4000T熱模鍛壓力機(jī)自動控制系統(tǒng)。

        【關(guān)鍵詞】 熱模鍛壓力機(jī) 西門子PLC 人機(jī)界面HMI 變頻器ACS800

        熱模鍛壓力機(jī)是借助模具實現(xiàn)金屬毛坯熱成形的鍛造設(shè)備。和模鍛錘相比,熱模鍛壓力機(jī)由于鍛造出的鍛件精度高、材料利用率高、易于實現(xiàn)自動化、對工人的操作技術(shù)水平要求低、噪聲和振動小等優(yōu)點(diǎn),因而在現(xiàn)代鍛壓生產(chǎn)中的應(yīng)用日趨廣泛,特別是在大批和大量生產(chǎn)條件下,已逐步取代模鍛錘,成為模鍛件生產(chǎn)的主要設(shè)備。

        1 結(jié)構(gòu)組成及工作原理

        1.1 結(jié)構(gòu)組成

        本機(jī)是由主要執(zhí)行機(jī)構(gòu)、主傳動、離合器和制動器、機(jī)身、氣動和電氣控制系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、輔助機(jī)構(gòu)等組成。(見圖1所示)

        1.2 工作原理

        熱模鍛壓力機(jī)系曲柄壓力機(jī),其工作原理和通用曲柄壓力機(jī)一樣,是通過不同形式的曲柄滑塊機(jī)構(gòu)把主傳動的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動轉(zhuǎn)變?yōu)榛瑝K的往復(fù)運(yùn)動,并借助于固定在機(jī)身工作臺和滑塊上的上、下模具實現(xiàn)加熱金屬的成形。在模鍛過程中所需的模鍛力是通過壓力機(jī)飛輪轉(zhuǎn)速降低所釋放的能量產(chǎn)生的。

        2 電氣控制系統(tǒng)

        2.1 電氣控制系統(tǒng)簡介

        本設(shè)備共有控制柜3臺,其中交流變頻控制柜1臺,低壓電氣控制柜1臺,PLC控制柜1臺。操作盒1個,腳踏開關(guān)2個,接線箱3個。其中PLC控制柜為壓力機(jī)控制系統(tǒng)的核心,采用西門子S7-300系列PLC程序控制,壓力機(jī)行程的工作方式設(shè)有一次行程、調(diào)整行程和連續(xù)行程,操作方式設(shè)有后踏、手動、雙踏和前踏四中工作方式,集中潤滑、潤滑自動監(jiān)控,具有噸位顯示功能;采用了人機(jī)界面MP177觸摸屏,在觸摸屏上具有工作量記錄、系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)顯示、曲軸轉(zhuǎn)角顯示、故障顯示等,還具有軸溫監(jiān)測、打印、極限設(shè)置及報警等功能。操作工可以根據(jù)觸摸屏上的系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)和對各種故障信息顯示,準(zhǔn)確地找到故障位置,使設(shè)備維護(hù)非常便捷。

        2.2 交流變頻系統(tǒng)

        由于主電機(jī)容量較大,為使電機(jī)啟動平滑,在額定負(fù)載下要求滑差率為0.1左右,應(yīng)用戶要求,采用ABB公司生產(chǎn)的ACS800變頻器控制。

        2.3 PLC控制系統(tǒng)

        可編程序控制器S7-300是模塊化中型PLC系統(tǒng),它能滿足中、小規(guī)模的控制要求。模塊化,無排風(fēng)扇結(jié)構(gòu),易于實現(xiàn)分布式的配置、以及用戶易于掌握等特點(diǎn),使得S7-300在多種工業(yè)行業(yè)中實施各種控制任務(wù)時,成為一種既經(jīng)濟(jì)又切合實際的解決方案。使用STEP 7軟件就可對S7-300進(jìn)行編程。

        S7-300主要控制主電機(jī)、工作臺調(diào)整電機(jī)、多點(diǎn)潤滑泵、電動潤滑泵、離合器、制動器、以及各種電磁閥等。應(yīng)用控制程序主要由系統(tǒng)運(yùn)行程序、潤滑程序(包括干油和稀油)、故障處理程序組成。

        2.4 PLC系統(tǒng)硬件組成

        熱模鍛壓力機(jī)的PLC系統(tǒng)硬件組成:

        系統(tǒng)配置

        PS 307 電源模塊 5A 1塊(6ES7307-1EA00-0AA0)

        CPU 314中央處理器 1塊 (6ES7314-1AF10-0AB0)

        數(shù)字量輸入模板 3塊 (6ES7 321-1BH02-0AA0)

        1塊 (6ES7321-1BL00-0AA0)

        數(shù)字量輸出模板 2塊 (6ES7322-1BH01-0AA0)

        并配有觸摸屏 MP177-6 (6AV66420AA110AX0)

        3 結(jié)語

        由于4000T熱模鍛壓力機(jī)自動化控制采用了先進(jìn)的設(shè)計理念,運(yùn)用了高科技的自動化產(chǎn)品,經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)試、運(yùn)行和使用,獲得了山東濰柴用戶的認(rèn)可。目前我們已將PLC可編程控制器與人機(jī)界面HMI相結(jié)合的自動化控制設(shè)計,成功的運(yùn)用在我們公司各類產(chǎn)品的自動化控制之中。

        參考文獻(xiàn):

        [1]S7-300可編程序控制器.西門子(中國)有限公司,自動化與驅(qū)動集團(tuán).

        [2]SIMATIC STEP7 V5.4編程.西門子(中國)有限公司,自動化與驅(qū)動集團(tuán).

        [3]熱模鍛壓力機(jī).機(jī)械工業(yè)出版社.endprint

        【摘 要】 熱模鍛壓力機(jī)廣泛應(yīng)用于汽車、農(nóng)業(yè)機(jī)械、車輛、閥門、工程機(jī)械、軸承和國防,航空工業(yè)等領(lǐng)域,是進(jìn)行大批量、高精度模鍛件生產(chǎn)的首選設(shè)備。我們采用西門子可編程控制器以及人機(jī)界面HMI相結(jié)合的自動化控制設(shè)計理念,并針對熱模鍛壓力機(jī)的控制特點(diǎn),采用了獨(dú)特的設(shè)計方案,應(yīng)用于山東濰柴4000T熱模鍛壓力機(jī)自動控制系統(tǒng)。

        【關(guān)鍵詞】 熱模鍛壓力機(jī) 西門子PLC 人機(jī)界面HMI 變頻器ACS800

        熱模鍛壓力機(jī)是借助模具實現(xiàn)金屬毛坯熱成形的鍛造設(shè)備。和模鍛錘相比,熱模鍛壓力機(jī)由于鍛造出的鍛件精度高、材料利用率高、易于實現(xiàn)自動化、對工人的操作技術(shù)水平要求低、噪聲和振動小等優(yōu)點(diǎn),因而在現(xiàn)代鍛壓生產(chǎn)中的應(yīng)用日趨廣泛,特別是在大批和大量生產(chǎn)條件下,已逐步取代模鍛錘,成為模鍛件生產(chǎn)的主要設(shè)備。

        1 結(jié)構(gòu)組成及工作原理

        1.1 結(jié)構(gòu)組成

        本機(jī)是由主要執(zhí)行機(jī)構(gòu)、主傳動、離合器和制動器、機(jī)身、氣動和電氣控制系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、輔助機(jī)構(gòu)等組成。(見圖1所示)

        1.2 工作原理

        熱模鍛壓力機(jī)系曲柄壓力機(jī),其工作原理和通用曲柄壓力機(jī)一樣,是通過不同形式的曲柄滑塊機(jī)構(gòu)把主傳動的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動轉(zhuǎn)變?yōu)榛瑝K的往復(fù)運(yùn)動,并借助于固定在機(jī)身工作臺和滑塊上的上、下模具實現(xiàn)加熱金屬的成形。在模鍛過程中所需的模鍛力是通過壓力機(jī)飛輪轉(zhuǎn)速降低所釋放的能量產(chǎn)生的。

        2 電氣控制系統(tǒng)

        2.1 電氣控制系統(tǒng)簡介

        本設(shè)備共有控制柜3臺,其中交流變頻控制柜1臺,低壓電氣控制柜1臺,PLC控制柜1臺。操作盒1個,腳踏開關(guān)2個,接線箱3個。其中PLC控制柜為壓力機(jī)控制系統(tǒng)的核心,采用西門子S7-300系列PLC程序控制,壓力機(jī)行程的工作方式設(shè)有一次行程、調(diào)整行程和連續(xù)行程,操作方式設(shè)有后踏、手動、雙踏和前踏四中工作方式,集中潤滑、潤滑自動監(jiān)控,具有噸位顯示功能;采用了人機(jī)界面MP177觸摸屏,在觸摸屏上具有工作量記錄、系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)顯示、曲軸轉(zhuǎn)角顯示、故障顯示等,還具有軸溫監(jiān)測、打印、極限設(shè)置及報警等功能。操作工可以根據(jù)觸摸屏上的系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)和對各種故障信息顯示,準(zhǔn)確地找到故障位置,使設(shè)備維護(hù)非常便捷。

        2.2 交流變頻系統(tǒng)

        由于主電機(jī)容量較大,為使電機(jī)啟動平滑,在額定負(fù)載下要求滑差率為0.1左右,應(yīng)用戶要求,采用ABB公司生產(chǎn)的ACS800變頻器控制。

        2.3 PLC控制系統(tǒng)

        可編程序控制器S7-300是模塊化中型PLC系統(tǒng),它能滿足中、小規(guī)模的控制要求。模塊化,無排風(fēng)扇結(jié)構(gòu),易于實現(xiàn)分布式的配置、以及用戶易于掌握等特點(diǎn),使得S7-300在多種工業(yè)行業(yè)中實施各種控制任務(wù)時,成為一種既經(jīng)濟(jì)又切合實際的解決方案。使用STEP 7軟件就可對S7-300進(jìn)行編程。

        S7-300主要控制主電機(jī)、工作臺調(diào)整電機(jī)、多點(diǎn)潤滑泵、電動潤滑泵、離合器、制動器、以及各種電磁閥等。應(yīng)用控制程序主要由系統(tǒng)運(yùn)行程序、潤滑程序(包括干油和稀油)、故障處理程序組成。

        2.4 PLC系統(tǒng)硬件組成

        熱模鍛壓力機(jī)的PLC系統(tǒng)硬件組成:

        系統(tǒng)配置

        PS 307 電源模塊 5A 1塊(6ES7307-1EA00-0AA0)

        CPU 314中央處理器 1塊 (6ES7314-1AF10-0AB0)

        數(shù)字量輸入模板 3塊 (6ES7 321-1BH02-0AA0)

        1塊 (6ES7321-1BL00-0AA0)

        數(shù)字量輸出模板 2塊 (6ES7322-1BH01-0AA0)

        并配有觸摸屏 MP177-6 (6AV66420AA110AX0)

        3 結(jié)語

        由于4000T熱模鍛壓力機(jī)自動化控制采用了先進(jìn)的設(shè)計理念,運(yùn)用了高科技的自動化產(chǎn)品,經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)試、運(yùn)行和使用,獲得了山東濰柴用戶的認(rèn)可。目前我們已將PLC可編程控制器與人機(jī)界面HMI相結(jié)合的自動化控制設(shè)計,成功的運(yùn)用在我們公司各類產(chǎn)品的自動化控制之中。

        參考文獻(xiàn):

        [1]S7-300可編程序控制器.西門子(中國)有限公司,自動化與驅(qū)動集團(tuán).

        [2]SIMATIC STEP7 V5.4編程.西門子(中國)有限公司,自動化與驅(qū)動集團(tuán).

        [3]熱模鍛壓力機(jī).機(jī)械工業(yè)出版社.endprint

        【摘 要】 熱模鍛壓力機(jī)廣泛應(yīng)用于汽車、農(nóng)業(yè)機(jī)械、車輛、閥門、工程機(jī)械、軸承和國防,航空工業(yè)等領(lǐng)域,是進(jìn)行大批量、高精度模鍛件生產(chǎn)的首選設(shè)備。我們采用西門子可編程控制器以及人機(jī)界面HMI相結(jié)合的自動化控制設(shè)計理念,并針對熱模鍛壓力機(jī)的控制特點(diǎn),采用了獨(dú)特的設(shè)計方案,應(yīng)用于山東濰柴4000T熱模鍛壓力機(jī)自動控制系統(tǒng)。

        【關(guān)鍵詞】 熱模鍛壓力機(jī) 西門子PLC 人機(jī)界面HMI 變頻器ACS800

        熱模鍛壓力機(jī)是借助模具實現(xiàn)金屬毛坯熱成形的鍛造設(shè)備。和模鍛錘相比,熱模鍛壓力機(jī)由于鍛造出的鍛件精度高、材料利用率高、易于實現(xiàn)自動化、對工人的操作技術(shù)水平要求低、噪聲和振動小等優(yōu)點(diǎn),因而在現(xiàn)代鍛壓生產(chǎn)中的應(yīng)用日趨廣泛,特別是在大批和大量生產(chǎn)條件下,已逐步取代模鍛錘,成為模鍛件生產(chǎn)的主要設(shè)備。

        1 結(jié)構(gòu)組成及工作原理

        1.1 結(jié)構(gòu)組成

        本機(jī)是由主要執(zhí)行機(jī)構(gòu)、主傳動、離合器和制動器、機(jī)身、氣動和電氣控制系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng)、輔助機(jī)構(gòu)等組成。(見圖1所示)

        1.2 工作原理

        熱模鍛壓力機(jī)系曲柄壓力機(jī),其工作原理和通用曲柄壓力機(jī)一樣,是通過不同形式的曲柄滑塊機(jī)構(gòu)把主傳動的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動轉(zhuǎn)變?yōu)榛瑝K的往復(fù)運(yùn)動,并借助于固定在機(jī)身工作臺和滑塊上的上、下模具實現(xiàn)加熱金屬的成形。在模鍛過程中所需的模鍛力是通過壓力機(jī)飛輪轉(zhuǎn)速降低所釋放的能量產(chǎn)生的。

        2 電氣控制系統(tǒng)

        2.1 電氣控制系統(tǒng)簡介

        本設(shè)備共有控制柜3臺,其中交流變頻控制柜1臺,低壓電氣控制柜1臺,PLC控制柜1臺。操作盒1個,腳踏開關(guān)2個,接線箱3個。其中PLC控制柜為壓力機(jī)控制系統(tǒng)的核心,采用西門子S7-300系列PLC程序控制,壓力機(jī)行程的工作方式設(shè)有一次行程、調(diào)整行程和連續(xù)行程,操作方式設(shè)有后踏、手動、雙踏和前踏四中工作方式,集中潤滑、潤滑自動監(jiān)控,具有噸位顯示功能;采用了人機(jī)界面MP177觸摸屏,在觸摸屏上具有工作量記錄、系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)顯示、曲軸轉(zhuǎn)角顯示、故障顯示等,還具有軸溫監(jiān)測、打印、極限設(shè)置及報警等功能。操作工可以根據(jù)觸摸屏上的系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)和對各種故障信息顯示,準(zhǔn)確地找到故障位置,使設(shè)備維護(hù)非常便捷。

        2.2 交流變頻系統(tǒng)

        由于主電機(jī)容量較大,為使電機(jī)啟動平滑,在額定負(fù)載下要求滑差率為0.1左右,應(yīng)用戶要求,采用ABB公司生產(chǎn)的ACS800變頻器控制。

        2.3 PLC控制系統(tǒng)

        可編程序控制器S7-300是模塊化中型PLC系統(tǒng),它能滿足中、小規(guī)模的控制要求。模塊化,無排風(fēng)扇結(jié)構(gòu),易于實現(xiàn)分布式的配置、以及用戶易于掌握等特點(diǎn),使得S7-300在多種工業(yè)行業(yè)中實施各種控制任務(wù)時,成為一種既經(jīng)濟(jì)又切合實際的解決方案。使用STEP 7軟件就可對S7-300進(jìn)行編程。

        S7-300主要控制主電機(jī)、工作臺調(diào)整電機(jī)、多點(diǎn)潤滑泵、電動潤滑泵、離合器、制動器、以及各種電磁閥等。應(yīng)用控制程序主要由系統(tǒng)運(yùn)行程序、潤滑程序(包括干油和稀油)、故障處理程序組成。

        2.4 PLC系統(tǒng)硬件組成

        熱模鍛壓力機(jī)的PLC系統(tǒng)硬件組成:

        系統(tǒng)配置

        PS 307 電源模塊 5A 1塊(6ES7307-1EA00-0AA0)

        CPU 314中央處理器 1塊 (6ES7314-1AF10-0AB0)

        數(shù)字量輸入模板 3塊 (6ES7 321-1BH02-0AA0)

        1塊 (6ES7321-1BL00-0AA0)

        數(shù)字量輸出模板 2塊 (6ES7322-1BH01-0AA0)

        并配有觸摸屏 MP177-6 (6AV66420AA110AX0)

        3 結(jié)語

        由于4000T熱模鍛壓力機(jī)自動化控制采用了先進(jìn)的設(shè)計理念,運(yùn)用了高科技的自動化產(chǎn)品,經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)試、運(yùn)行和使用,獲得了山東濰柴用戶的認(rèn)可。目前我們已將PLC可編程控制器與人機(jī)界面HMI相結(jié)合的自動化控制設(shè)計,成功的運(yùn)用在我們公司各類產(chǎn)品的自動化控制之中。

        參考文獻(xiàn):

        [1]S7-300可編程序控制器.西門子(中國)有限公司,自動化與驅(qū)動集團(tuán).

        [2]SIMATIC STEP7 V5.4編程.西門子(中國)有限公司,自動化與驅(qū)動集團(tuán).

        [3]熱模鍛壓力機(jī).機(jī)械工業(yè)出版社.endprint

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