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        水電站滲漏集水井控制系統(tǒng)改造

        2014-11-28 11:31:42楊依娜
        浙江電力 2014年2期
        關(guān)鍵詞:排水泵模擬量變送器

        楊依娜,趙 陽

        (浙江浙能華光潭水力發(fā)電有限公司,杭州 311322)

        水電站滲漏水泵控制的可靠性直接關(guān)系水電站的安全運(yùn)行,若控制失靈極易導(dǎo)致水淹廠房的嚴(yán)重事故。隨著自動化程度的提高和計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)在水電站中的普遍應(yīng)用,對滲漏水泵的控制提出了更高的要求,以適應(yīng)“無人值班、少人值守”的需要。

        華光潭一級站滲漏集水井系統(tǒng)由2臺滲漏排水泵及其控制系統(tǒng)組成,隨著一級電站關(guān)門運(yùn)行條件的逐步成熟,僅由繼電器控制構(gòu)成的滲漏集水井控制系統(tǒng)已無法滿足要求。原滲漏集水井控制系統(tǒng)無法和監(jiān)控上位機(jī)進(jìn)行通信,也給運(yùn)行人員的監(jiān)測工作帶來了極大的不便。

        1 滲漏集水井控制系統(tǒng)功能優(yōu)化

        為了滿足一級電站關(guān)門運(yùn)行的需要,基于原滲漏集水井控制系統(tǒng)存在的隱患和問題,采用了由PLC(可編程控制器)和繼電器主/備用自動切換的控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)除了通過液位傳感器輸出4~20 mA模擬量信號至PLC,通過PLC程序設(shè)計(jì)控制繼電器啟動水泵運(yùn)行這一主要控制方式外,還增加了4個浮子信號器,通過浮子的開關(guān)量信號控制繼電器輸出,作為備用啟動控制方式。通過PLC通信串口,將控制系統(tǒng)運(yùn)行的實(shí)時數(shù)據(jù)上傳到上位機(jī),從而達(dá)到控制方式靈活易改、運(yùn)行穩(wěn)定可靠、維護(hù)量少等目的,真正做到對集水井的全面監(jiān)視??刂葡到y(tǒng)結(jié)構(gòu)原理如圖1所示。

        2 控制系統(tǒng)改造方案實(shí)施

        2.1 系統(tǒng)硬件配置

        圖1 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)原理

        系統(tǒng)設(shè)備部分主要由2臺排水泵(一用一備)構(gòu)成,選用安徽皖南電機(jī)股份有限公司生產(chǎn)的Y2系列高壓三相異步電動機(jī)??刂撇糠种饕蒔LC、液晶觸摸顯示器、液位傳感器、4個浮子信號器、接觸器、中間繼電器、熱繼電器、選擇開關(guān)等構(gòu)成。其中,PLC采用三菱FX1N系列,通過RS-485接口與上位機(jī)通信;液位傳感器采用投入式靜壓液位變送器,輸入信號4~20 mA,工作溫度5~55℃;上/下限位開關(guān)采用電纜浮球液位開關(guān),當(dāng)水位越限時動作;接觸器和中間繼電器控制排水泵的啟停和切換;熱繼電器的作用是機(jī)組保護(hù);選擇開關(guān)決定系統(tǒng)的運(yùn)行方式和狀態(tài)。

        2.2 軟件編程

        控制系統(tǒng)采用專為工業(yè)環(huán)境下應(yīng)用而設(shè)計(jì)的三菱PLC作為核心控制器。通過內(nèi)部程序?qū)崿F(xiàn)原來由繼電器控制的功能,程序控制流程見圖2。采用PLC后,減少了硬件連線。PLC具有一系列的硬件和軟件抗干擾措施,抗干擾能力很強(qiáng),極大地提高了控制的可靠性。主要實(shí)現(xiàn)功能包括:

        (1)數(shù)據(jù)采集和處理。采集所有I/O點(diǎn)的模擬量(主要為集水井水位)、開關(guān)量(手動/自動控制信號、水泵運(yùn)行/停止?fàn)顟B(tài)、水泵故障信號等),記錄所有事件信息;對采集量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)表或趨勢圖生成,對事件信息進(jìn)行順序記錄處理。

        (2)監(jiān)視和報(bào)警。對狀態(tài)、越限、過程和故障等進(jìn)行監(jiān)視;對越限和故障進(jìn)行判斷和報(bào)警,并及時記錄(由上位機(jī)完成)。

        (3)控制和調(diào)節(jié)。實(shí)現(xiàn)排水泵正常啟停操作、排水泵事故或緊急停止操作等方面的控制,參數(shù)整定與限值修改,遠(yuǎn)方/本地、手動/自動等工作方式切換等。

        (4)人機(jī)對話和擴(kuò)展接口。友好顯示(由上位機(jī)完成)狀態(tài)表、示意圖、操作流程、運(yùn)行指導(dǎo)、報(bào)警提示等畫面;PLC上預(yù)留擴(kuò)展槽,便于監(jiān)控量的增設(shè)。

        (5)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和運(yùn)行管理。對工作泵運(yùn)行次數(shù)等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析;生產(chǎn)報(bào)表的生成和數(shù)據(jù)查詢的打印(由上位機(jī)完成),使用和管理權(quán)限的登陸。

        圖2 程序控制流程

        系統(tǒng)編程語言采用梯形圖。編程考慮了系統(tǒng)擴(kuò)展性,采用模塊化、功能化結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)。

        2.3 系統(tǒng)工作原理

        滲漏排水泵的啟停由PLC采集液位變送器送出的4~20 mA模擬量信號和電纜浮球液位開關(guān)的開關(guān)量信號及其他外部信號進(jìn)行控制。

        2.3.1 自動控制方式

        主控制單元根據(jù)投入式液位變送器的水位測量值(模擬量)作為PLC控制輸入,用以控制水泵啟停。水位偏高時啟動主泵,過高時啟動備用泵,正常時停泵。備用控制系統(tǒng)根據(jù)液位浮球開關(guān)(開關(guān)量)控制水泵啟停,水位偏高時啟動主泵,過高時啟動備用泵。PLC根據(jù)每臺水泵啟動次數(shù)和運(yùn)行時間對主泵和備用泵進(jìn)行自動切換。

        當(dāng)主控制系統(tǒng)的主要元件如PLC、投入式液位變送器等故障時,系統(tǒng)可自動切到備用控制系統(tǒng)并發(fā)信報(bào)警,保證集水井滲漏水泵正常啟動,保持水位正常。

        2.3.2 手動控制方式

        切換把手切至“手動”位置后,可直接啟動相應(yīng)的水泵,并能根據(jù)液位開關(guān)的狀態(tài)自動停止,也可將切換把手切至“停止”位置直接停運(yùn)水泵。

        2.4 控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的功能

        (1)滲漏排水泵控制箱采用PLC為主控制單元,通過控制柜、液位開關(guān)和投入式液位變送器實(shí)現(xiàn)自動控制??刂乒駷槊颗_水泵分別設(shè)置了“手動”、“自動”、“啟動”3種位置狀態(tài),操作時可通過安裝于控制柜盤面的切換開關(guān)進(jìn)行切換。

        (2)帶觸摸功能的液晶顯示器能直觀地顯示水位(數(shù)值顯示),根據(jù)水位直接產(chǎn)生4個液位控制點(diǎn),且每個液位控制點(diǎn)對應(yīng)的液位可通過設(shè)置菜單直接設(shè)定、調(diào)整。斷電后控制器的設(shè)定參數(shù)永久保留。

        (3)每臺水泵的運(yùn)行狀態(tài)、故障信號和液位控制的設(shè)定值、運(yùn)行時間和次數(shù)等均可在就地控制柜上顯示。

        (4)液位開關(guān)量和模擬量信號可實(shí)現(xiàn)測量值互相比較并在出現(xiàn)錯誤時報(bào)警,控制時優(yōu)先采用模擬量信號,液位開關(guān)量信號為備用。

        (5)PLC根據(jù)每臺水泵啟動次數(shù)和運(yùn)行時間對主泵和備用泵進(jìn)行自動輪換,以延長水泵的使用壽命。當(dāng)主泵啟動異常時,停止該水泵的主用狀態(tài),發(fā)出相應(yīng)的故障信號,并啟動另一臺水泵。

        2.5 數(shù)據(jù)通信

        為滿足電站綜合自動化的要求,該控制系統(tǒng)將集水井水位偏高、過高信號,水泵啟動運(yùn)行信號,水泵故障信號,水泵啟動運(yùn)行異常信號等輸入計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng),以方便運(yùn)行值班人員在控制室上位機(jī)監(jiān)視集水井水位及水泵運(yùn)行情況。

        3 結(jié)語

        一級電站滲漏集水井控制系統(tǒng)經(jīng)改造并投入運(yùn)行以來,未發(fā)生過誤動、拒動。2臺水泵互為備用,可隨時方便地進(jìn)行手動和自動切換,實(shí)現(xiàn)了集中控制,為水電站科學(xué)安全運(yùn)行提供了可靠保證。

        [1]蘇國民,何勇華,黃曾華.基于PLC控制的泵站自動控制系統(tǒng)的應(yīng)用[J].煤礦機(jī)電,2008(4)∶36-40.

        [2]楊青杰.三菱FX系列PLC應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)指南[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2008.

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