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        基于永磁交流伺服同步驅(qū)動的拉床控制系統(tǒng)*

        2014-09-15 09:22:58鄧雄飛胡旭東魯文其
        機電工程 2014年1期
        關(guān)鍵詞:伺服系統(tǒng)伺服電機驅(qū)動器

        鄧雄飛,胡旭東,魯文其,劉 虎,王 瑋

        (浙江理工大學(xué)機械與自動控制學(xué)院,浙江杭州310018)

        0 引 言

        拉床是一種用拉刀加工工件并實現(xiàn)各種大批量復(fù)雜內(nèi)外成形的金屬切削設(shè)備,廣泛應(yīng)用于汽車、船舶艦艇、農(nóng)機、工程機械、航天航空及軍工等領(lǐng)域,是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)不可或缺的一種重要加工設(shè)備[1-2]。按工作性質(zhì)的不同,可分為內(nèi)拉床和外拉床;按主運動的方向不同,分為立式拉床和臥式拉床;按驅(qū)動的形式不同,又分為液壓拉床和電伺服拉床[3]。目前國內(nèi)拉床主要是液壓拉床,由于其采用液壓驅(qū)動,機床運行中油泵電機會有大量的空轉(zhuǎn),存在能源的浪費和加工成本的問題;液壓驅(qū)動力不恒定造成加工過程中的振動,易影響工件光潔度和精度,并減少了刀具的壽命;液壓拉床的加工速度不高,生產(chǎn)效率相對較低;液壓系統(tǒng)的液壓油額外增加了機床所占空間,同時液壓拉床有油污滲出,影響工作環(huán)境。相對液壓拉床而言,電伺服拉床除了能克服上述缺點外,還具有一定的技術(shù)優(yōu)勢,其采用交流伺服電機來直接驅(qū)動,近而擁有控制精度高、響應(yīng)速度快、過載能力強等許多優(yōu)越的性能。采用雙伺服電機同步驅(qū)動的拉床除了擁有電伺服驅(qū)動拉床的優(yōu)勢,還彌補了電伺服驅(qū)動力和功率不足的缺點[4]。隨著國民經(jīng)濟的飛速發(fā)展,工業(yè)生產(chǎn)加工的要求也逐步增高,電伺服拉床將廣泛應(yīng)用于高精度的工業(yè)生產(chǎn)加工中。

        本研究先給出雙電機同步驅(qū)動的立式內(nèi)拉床的機構(gòu)圖,主要闡述主溜板同步伺服驅(qū)動系統(tǒng)、調(diào)刀伺服驅(qū)動系統(tǒng)和拉床軟件系統(tǒng)設(shè)計方案,并通過實驗測試?yán)残阅堋?/p>

        1 拉床整機結(jié)構(gòu)設(shè)計

        電伺服驅(qū)動拉床硬件結(jié)構(gòu)由電氣控制柜、拉床機構(gòu)和人機界面3部分組成。電氣控制柜包含控制器、伺服驅(qū)動器、外圍接線及保護電路部分??刂破鞑捎肍X3u系列PLC,拉削伺服采用高性能伺服驅(qū)動器,調(diào)刀伺服采用臺達的ASDA-B2系列伺服驅(qū)動器;機構(gòu)部分包括床身、雙大功率伺服電機、雙減速器、雙滾珠絲桿、單伺服電機、單減速器、拉刀、工作臺、溜板、底座、換刀部分和排屑冷卻部分。拉床的結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。該拉床采用兩個對稱的床身結(jié)構(gòu),以雙高性能伺服電機作為主驅(qū)電機來同步驅(qū)動;主驅(qū)伺服電機采用18位絕對式位置編碼器,能精確反映出電機旋轉(zhuǎn)位置;拉削伺服經(jīng)由高精度減速器和滾珠絲杠副驅(qū)動主溜板帶動工作臺,對工件進行加工。本研究在滾珠絲桿末端裝有2 000線旋轉(zhuǎn)編碼器來反映絲桿轉(zhuǎn)動位置,確保實時反映同步性能,并能實時保護拉床。調(diào)刀伺服安裝在對稱床身中心,由滾珠絲杠副驅(qū)動輔溜板完成提刀、送刀動作,采用精度相對較高的伺服系統(tǒng)可以保障刀具的安全和提送刀位置精準(zhǔn)。為了確保選用兩個對稱床身結(jié)構(gòu),使得工作臺受力更加平衡,從而保證了工件的高精度和光潔度;相對于單電機驅(qū)動拉床,雙電機驅(qū)動拉床能夠獲得雙倍的驅(qū)動功率,既減少了開發(fā)成本,又降低了電氣布線的難度和干擾[5]。

        圖1 拉床的結(jié)構(gòu)圖

        2 PLC控制系統(tǒng)設(shè)計

        電伺服驅(qū)動拉床控制系統(tǒng)主要包含拉削伺服控制系統(tǒng)和調(diào)刀伺服控制系統(tǒng);該拉床由雙伺服電機同步驅(qū)動,雙伺服的同步性能直接關(guān)乎拉床的加工精度和可靠性,因而拉削伺服的控制顯得尤為關(guān)鍵。

        2.1 主溜板同步驅(qū)動伺服系統(tǒng)設(shè)計

        正如前文中所述,電伺服驅(qū)動拉床的控制關(guān)鍵就是保證雙拉削伺服良好的同步性能;同時又要確保實際實現(xiàn)的可能性,因此該拉床的拉削伺服系統(tǒng)采用結(jié)構(gòu)簡單的主令式同步控制策略,即雙拉削伺服共享指令[6];由于拉床的刀具昂貴,而且極易損壞,拉床的可靠性與安全性顯得尤為關(guān)鍵。兼顧多方面的考慮本研究采用工控性能穩(wěn)定的PLC作為控制器。主溜板伺服系統(tǒng)控制結(jié)構(gòu)圖如圖2所示。拉削伺服系統(tǒng)由PLC同一個高速脈沖輸出口發(fā)送指令脈沖,經(jīng)過繼電器J3和J4分別發(fā)送到伺服系統(tǒng)1和伺服系統(tǒng)2的伺服驅(qū)動器,伺服驅(qū)動器再將指令脈沖與反饋脈沖在偏差計數(shù)器中累加之后形成速度指令,然后再與速度反饋累加形成電流指令控制PWM回路,驅(qū)動伺服電機。該系統(tǒng)通過減速器和滾珠絲桿的硬連接傳動將電機的旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)化為主溜板的直線運動,而兩個主溜板通過工作臺硬連接耦合,最終完成拉削與返程的加工動作。指令脈沖的發(fā)送采用差分傳輸方式,并用屏蔽雙絞線作為信號傳輸線,從而避免了指令脈沖在傳輸過程中引入干擾脈沖;伺服系統(tǒng)采用高精度的閉環(huán)控制系統(tǒng),電機反饋脈沖分辨率262 144 p/r,以確保電機動作精準(zhǔn);同時選用高精度的減速器和滾珠絲桿副,承載力等方面設(shè)計計算留有充足的裕量;在滾珠絲桿副的末端安裝2 000線的旋轉(zhuǎn)編碼器來反映絲桿旋轉(zhuǎn)位置,計算出兩個主溜板的同步情況,當(dāng)兩主溜板位置差大于0.05 mm時,整個拉床控制系統(tǒng)會及時報警,繼電器和伺服系統(tǒng)都會做出相應(yīng)的動作來保護滾珠絲桿副和刀具。主溜板同步驅(qū)動系統(tǒng)要保證兩個主溜板在加工過程中位置同步,對于設(shè)定的加工位置要確保精準(zhǔn)定位,故設(shè)置伺服驅(qū)動器1和伺服驅(qū)動器2的工作模式為位置控制模式[7];在自動化生產(chǎn)模式下,主溜板同步驅(qū)動伺服系統(tǒng)需帶大負(fù)載在高速運轉(zhuǎn)下的啟停和頻繁的正、反轉(zhuǎn)切換,需要采用外置再生電阻,還需對電子齒輪比進行計算,位置分辨率是由伺服電機每轉(zhuǎn)進給量ΔS和編碼器反饋脈沖分辨率pt決定,計算方式如下:

        圖2 主溜板伺服系統(tǒng)控制結(jié)構(gòu)圖

        式中:CMX—伺服驅(qū)動器電子齒輪比分子,CDV—伺服驅(qū)動器電子齒輪比分母,Δl—位置控制模式中電機的每個反饋脈沖進給量,Δl0—位置控制模式中每個指令沖的進給量,ΔS—伺服電機每轉(zhuǎn)進給量,pt—伺服電機編碼器的分辨率,pb—滾珠絲杠螺紋距,n—減速器齒輪比。

        再根據(jù)速度指令頻率的計算可以確定電子齒輪比:

        式中:Nm—電機的最高轉(zhuǎn)速,fm—位置控制模式下電機運行在最高速度時控制系統(tǒng)的輸入脈沖頻率。

        電伺服驅(qū)動拉床設(shè)計除了要滿足位置精度外,還要考慮拉削和返程的高速運動。因此,本研究先設(shè)電子齒輪比為1時計算電機在最大運轉(zhuǎn)速度下的指令脈沖頻率。

        由式(4)得:

        該方案計算出來的fm=8 738 133,三菱PLC輸出脈沖最大頻率:差動驅(qū)動方式為200 kHz,開集電極輸出為100 kHz。而驅(qū)動器差動線性驅(qū)動的最大指令脈沖頻率值為1 Mpps,實際驅(qū)動器輸入指令脈沖要低于1 Mpps。顯然電子齒輪比設(shè)置要考慮高速運轉(zhuǎn)的情況,則應(yīng)先設(shè)置PLC輸出脈沖最高頻率fm(fm設(shè)置應(yīng)該留有裕量),由式(4)計算出電子齒輪比,代入式(1~3)可計算出Δl0,看是否滿足拉床精度要求。如果滿足,則以該電子齒輪比比值設(shè)置即可;如果不滿足精度要求,則參照精度要求直接設(shè)置指令脈沖進給量Δl0,由式(1~3)可計算出電子齒輪比。該方案經(jīng)過速度指令頻率計算出的電子齒輪比滿足系統(tǒng)精度要求。對于同步誤差閾值設(shè)置,需要計算出雙絲桿反饋脈沖當(dāng)量l1的值,其公式如下:

        式中:Ps—絲桿上旋轉(zhuǎn)編碼器分辨率。

        指令脈沖與雙絲桿反饋脈沖的比值關(guān)系公式為:

        所有設(shè)置完成后,便可導(dǎo)出工作臺速度計算公式,即工件加工速度為:

        式中:V—工作臺速度,N—伺服電機速度。

        電機速度由給定指令脈沖頻率f決定,由式(4)得:

        聯(lián)合式(8)得出:

        通過上式可計算工作臺的速度[8-9]。

        2.1.1 單伺服初始定位設(shè)計

        電氣原點位置的定位精準(zhǔn)度直接決定伺服系統(tǒng)的定位準(zhǔn)確性,伺服定位是否精準(zhǔn)也關(guān)乎位置的同步性能。因此,單伺服的初始定位顯得十分關(guān)鍵。

        主溜板同步驅(qū)動伺服系統(tǒng)單伺服初始定位采用帶DOG搜索功能的原點回歸方式,該原點回歸方式還擁有DOG信號邏輯反轉(zhuǎn)、使用零點信號來提高精準(zhǔn)性和零點信號邏輯反轉(zhuǎn)的優(yōu)勢,其過程如圖3所示。當(dāng)主溜板得到原點回歸指令,系統(tǒng)會根據(jù)當(dāng)前位置進行判斷并確定運行的方向,然后開始原點回歸。先從零速直接上升到基底速度,從基底速度進行加速到原點回歸速度運行,直到原點感應(yīng)器感應(yīng)到DOG上升沿信號則開始減速到爬行速度運行。主溜板以爬行速度運行到系統(tǒng)接收到旋轉(zhuǎn)編碼器的Z相脈沖上升沿信號立刻停止。其中爬行速度應(yīng)該設(shè)置的盡量小,從基底速度上升到最高速度的時間為加速時間,反之為減速時間,該參數(shù)需根據(jù)系統(tǒng)實際情況進行設(shè)置。該方案中,系統(tǒng)定位控制采用增量方式(相對地址)和絕對方式(絕對地址);增量方式即以當(dāng)前位置為起始位置,按指定的方向和移動量(相對地址)進行定位;絕對方式是以原點為基準(zhǔn)按指定位置(絕對地址)進行定位。主溜板同步驅(qū)動系統(tǒng)單邊JOG運行定位以增量方式定位控制,雙伺服同步運行時定位采用絕對方式定位。

        圖3 原點回歸過程圖

        2.1.2 同步故障保護設(shè)計

        主溜板同步驅(qū)動伺服系統(tǒng)的關(guān)鍵是處理同步故障問題,一旦出現(xiàn)同步故障,如果拉床控制系統(tǒng)不能及時反應(yīng)并做出相應(yīng)的保護動作,那損失可能較大。因此,對于同步故障保護的設(shè)計顯得尤為關(guān)鍵。為了最大程度上保護拉床,主溜板同步驅(qū)動伺服系統(tǒng)采用多重保護:首先,發(fā)揮滾珠絲桿末端安裝的旋轉(zhuǎn)編碼器的作用,對雙伺服的反饋脈沖進行作差以計算出同步誤差,一旦誤差超過閾值,繼電器立刻動作,關(guān)斷指令脈沖,同時觸發(fā)控制系統(tǒng)給出同步故障報警顯示,并采用電磁制動器鎖住拉床,該保護措施能夠直觀做出同步故障動作,并第一時間鎖住拉床保護刀具和滾珠絲桿;其次,利用伺服系統(tǒng)本身的特性和同步故障表現(xiàn)出來的現(xiàn)象進行監(jiān)控保護,伺服輸出轉(zhuǎn)矩是等于負(fù)載轉(zhuǎn)矩(在額定轉(zhuǎn)速下),當(dāng)出現(xiàn)同步故障,主溜板偏置較大時,兩伺服系統(tǒng)的輸出轉(zhuǎn)矩會相差很大,甚至?xí)袉芜呥^載的情況。因此,對伺服系統(tǒng)最大輸出轉(zhuǎn)矩設(shè)置限制,一旦超過設(shè)定的限制值,控制系統(tǒng)立刻保護住拉床。另外,為了保護拉削伺服電機,還采用伺服電機自帶溫度保護功能,當(dāng)溫度過高時會觸發(fā)繼電器動作給控制系統(tǒng)信號來停止拉床運行,防止過熱而燒壞電機。

        2.2 調(diào)刀伺服驅(qū)動系統(tǒng)設(shè)計

        調(diào)刀伺服系統(tǒng)的主要作用是配合電伺服拉床生產(chǎn)工序,完成提刀和送刀動作;調(diào)刀伺服系統(tǒng)只有一個伺服系統(tǒng)組成,其控制相對簡單,要求精度相對較低。調(diào)刀伺服系統(tǒng)采用臺達伺服系統(tǒng),由PLC另一個高速脈沖輸出口發(fā)送指令脈沖,指令脈沖包含脈沖PUL和方向脈沖DIR,采用單端傳輸方式,I/O信號包括伺服使能信號SON2,清零信號CR2,調(diào)刀伺服緊急停止信號EMG2和伺服報警信號ALM3。調(diào)刀伺服主回路和控制回路圖如圖4所示。

        圖4 調(diào)刀伺服系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

        其中,1X3、3X3和4X3線與 N間電壓為交流220 V,伺服驅(qū)動器控制線是由1X3和N組成;主回路控制線是3X3和N,串聯(lián)著繼電器J7常開觸點、緊急停止按鈕聯(lián)動常閉觸點EMG2、啟動按鈕ON2和停止按鈕OFF以及交流接觸器KM3的線圈。KM3的常開觸點和啟動按鈕并聯(lián),形成自鎖。電磁制動器控制回路由24 V開關(guān)電源供電控制,將J7另一個常開觸點、緊急停止按鈕聯(lián)動另一個常閉觸點EMG2和手動使能旋鈕開關(guān)串聯(lián)在線路中,J7線圈由伺服驅(qū)動器報警信號控制,當(dāng)伺服驅(qū)動器出現(xiàn)報警、緊急停止按鈕被按下或者使能旋鈕開關(guān)關(guān)斷后,電磁制動器失電制動鎖緊調(diào)刀伺服系統(tǒng)[10-12]。

        調(diào)刀伺服系統(tǒng)的驅(qū)動器參數(shù)設(shè)置和拉削伺服驅(qū)動器的設(shè)置一樣,需要計算電子齒輪比和設(shè)置工作模式等,在此不再冗述。調(diào)刀伺服在JOG運行定位時采用相對定位方式,正/反轉(zhuǎn)連續(xù)運行定位采用絕對定位方式,單滾珠絲桿末端未安裝旋轉(zhuǎn)編碼器反饋,也就缺少零位信號,故調(diào)刀伺服原點回歸不帶自動搜索DOG功能的形式,控制系統(tǒng)在檢測到原點感應(yīng)器上升沿信號后,減速到爬行速度運行,一旦檢測到下降沿信號立刻停止。

        2.3 全伺服拉床控制系統(tǒng)軟件設(shè)計

        系統(tǒng)軟件包含控制器的控制程序和人機界面程序,控制器采用PLC,其控制程序設(shè)計簡單,安全可靠性高,邏輯性較強??紤]到拉床的安全性和連續(xù)自動生產(chǎn)的邏輯性要求,本研究確定了采用PLC作為控制器。該系統(tǒng)的軟件設(shè)計流程圖如圖5所示。

        圖5 軟件設(shè)計流程圖

        開機后,系統(tǒng)初始化包括控制器初始化和觸摸屏初始化,初始化完成后觸摸屏與PLC進行通訊連接;通訊連接正常,開始系統(tǒng)參數(shù)寄存器初始化,并傳輸?shù)接|摸屏上進行狀態(tài)顯示,上次斷電前的狀態(tài)與數(shù)據(jù)都采用掉電存儲到特殊寄存器,以便保持?jǐn)嚯娗盃顟B(tài)。手動打開使能開關(guān)(伺服使能和電磁制動器),系統(tǒng)才會判斷拉床當(dāng)前是否有故障,否則拉床不會判別故障。觸摸屏畫面可以切換,但是不能進入系統(tǒng)畫面進行工序操作。打開使能開關(guān),若有故障則拉床會發(fā)出蜂鳴警示聲音,并顯示紅燈,觸摸屏畫面也將顯示在報警畫面,并提醒故障報警類型。排除故障即可進入系統(tǒng)畫面,進入畫面后即可進行工序操作,系統(tǒng)會判斷是否符合工序要求,符合才能進行全自動和半自動生產(chǎn),否則需進入點動畫面進行調(diào)整。這個掃描周期時間為4.6 ms,每次掃描進行拉床顯示數(shù)據(jù)更新,每次動作之前都會先對故障進行判別[13]。

        3 實驗測試

        本研究介紹的電伺服拉床控制系統(tǒng),經(jīng)過可行性理論分析后,與某公司合作進行實際試驗并測試生產(chǎn)加工工件。其結(jié)果表明,本研究設(shè)計的該拉床系統(tǒng)可拉削負(fù)載力達20 t,主溜板雙伺服同步精度誤差小于0.05 mm,定位精度誤差小于0.01 mm,加工工件精度和光潔度比較優(yōu)良,主溜板(工作臺)速度可以在0~10 m/min間真正無極調(diào)節(jié)運行速度,并在觸摸屏界面設(shè)置23個報警警示來保護拉床。本研究對主溜板同步驅(qū)動的伺服系統(tǒng)相電流進行檢測,并以此計算在加工工程兩伺服的輸出轉(zhuǎn)矩。筆者采用霍爾傳感器來檢測伺服電機的相電流,原、副邊扎數(shù)比為1∶2 000,測試電阻經(jīng)計算選擇為30 Ω,由調(diào)理電路推導(dǎo)伺服電機相電流計算公式[14]:

        示波器1號探頭監(jiān)測的是對應(yīng)拉床伺服1軸的U相相電流的測量電阻的電壓,圖中的S1.U相即伺服1軸U相電流,2號探頭對應(yīng)的是拉床伺服1軸V相,即S1.V相,3號探頭監(jiān)測的是對應(yīng)拉床伺服2軸的U相相電流的測量電阻的電壓,即S2.U相,4號探頭對應(yīng)的是拉床伺服2軸的V相,即S2.V相。加工負(fù)載力為20 t時的波形圖如圖6所示,經(jīng)過計算,伺服1的相電流為37.71 A,輸出轉(zhuǎn)矩為69.46 N·m,伺服2的相電流為45.26 A,輸出轉(zhuǎn)矩為83.37 N·m。首先從圖6中看出兩個伺服系統(tǒng)的相電流經(jīng)過霍爾傳感器的反應(yīng)波形差別還是比較小的,基本可以看作出力平衡。再從數(shù)據(jù)的值來看,20 t重大負(fù)載力情況下,轉(zhuǎn)矩相差也不大,基本可以表明同步性能較良好。

        圖6 負(fù)載力為20 t的波形

        4 結(jié)束語

        本研究設(shè)計了電伺服同步驅(qū)動拉床的PLC控制系統(tǒng),介紹了電伺服同步驅(qū)動拉床的軟件設(shè)計方案,并以雙電機同步驅(qū)動的立式內(nèi)拉床為對象進行了實驗測試。實驗結(jié)果表明拉床同步性能穩(wěn)定,定位精準(zhǔn),邏輯性嚴(yán)密,能夠做到真正無極調(diào)速運行,完全展現(xiàn)了電伺服驅(qū)動的優(yōu)勢。而且該方案的控制系統(tǒng)開發(fā)簡單,周期短,實現(xiàn)較容易,倘若進口國外同類型拉床價格特別昂貴,因此開發(fā)該類電伺服驅(qū)動拉床是工業(yè)發(fā)展的大勢所趨。同時,該方案采用的雙電機驅(qū)動克服了伺服驅(qū)動功率不足的缺點,更具有市場吸引力。

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