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        煤層底板瓦斯抽采技術(shù)優(yōu)化

        2014-06-14 12:31:23代琦
        中國高新技術(shù)企業(yè) 2014年8期
        關(guān)鍵詞:瓦斯抽采

        摘要:鑫龍公司下屬龍山礦屬于煤與瓦斯突出礦井,是全國突出危害嚴(yán)重的礦井,自建井以來共計(jì)突出111次,突出頻率之高實(shí)屬罕見。為消除突出威脅,龍山礦采取底板穿層抽采鉆孔防治煤與瓦斯突出,經(jīng)過實(shí)踐,形成了在巷道內(nèi)垂直巷道布置抽采鉆孔的基本方案,減少了鉆孔工程量,減輕了瓦斯管理難度及鉆孔定位難度。

        關(guān)鍵詞:煤與瓦斯突出;瓦斯抽采;煤層條帶

        中圖分類號:TD712 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)12-0101-02

        龍山煤礦位于河南省安陽縣水冶鎮(zhèn)南約6Km處,南距鶴壁市17Km,井田東起F165斷層,西至F304斷層。南以煤層露頭和老窯開采為界,北部以煤層底板等高線為界。井田走向長3.68Km,傾斜寬2.65Km,面積5.1388Km?。礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力50萬噸/年,2010年核定生產(chǎn)能力45萬噸/年。截止2013年12月底剩余地質(zhì)儲(chǔ)量1991.8萬噸,可采儲(chǔ)量935.15萬噸。礦井開采的煤,煤層平均厚度4~6米,傾角7°~28°;煤塵爆炸指數(shù)最高為9.04%,無爆炸危險(xiǎn)性,煤層自燃傾向性為三類,不易自燃。2013年礦井瓦斯等級鑒定為突出礦井,相對瓦斯涌出量27.44m?/t,絕對瓦斯涌出量34.47m?/min。煤層透氣性系數(shù)為0.0520~0.2499m?/Mpa·d,瓦斯壓力為0.67~1.36Mpa。

        煤與瓦斯突出是煤礦安全第一殺手,防治煤與瓦斯突出是世界難題,鑫龍公司下屬龍山礦屬于煤與瓦斯突出礦井,是全國突出危害嚴(yán)重的礦井,自建井以來共計(jì)突出111次,突出頻率之高實(shí)屬罕見。為此龍山煤礦采用底板巷預(yù)抽煤層條帶瓦斯是防治煤與瓦斯突出的一大進(jìn)步,自2006年起至今未發(fā)生過突出事故,實(shí)現(xiàn)了礦井的良性生產(chǎn)。但是底板巷施工周期長、投資巨大,一直困擾著龍山煤礦,導(dǎo)致生產(chǎn)成本居高不下,嚴(yán)重制約了龍山煤礦的經(jīng)濟(jì)效益,因此煤層底板瓦斯抽采技術(shù)方案亟待優(yōu)化,而本方案通過通過對底板巷位置、鉆孔施工順序、鉆場的去留、封孔技術(shù)、增透技術(shù)等全面進(jìn)行優(yōu)化,從而大幅減少底板巷、鉆孔施工、封孔資金投入,對提高安全性、提高抽采效果、工作面早日回采具有重要意義。

        1 底板巷及抽采鉆孔布置優(yōu)化

        1.1 原方案

        以前我礦底板抽采鉆孔施工為在底板巷每20~25m施工一個(gè)鉆場,鉆場規(guī)隔4×4×3.2m,在鉆場施工抽放鉆孔對順槽煤層條帶進(jìn)行預(yù)抽,基本每條底板巷需施工500m左右,需施工鉆場20~25個(gè),相當(dāng)于多施工80-100m巷道,在鉆場施工抽放鉆孔好處為可以邊施工巷道邊施工鉆孔,縮短抽采達(dá)標(biāo)周期,但缺點(diǎn)顯而易見:一是增加瓦斯管理難度,鉆場容易發(fā)生瓦斯積聚;二是鉆場內(nèi)地應(yīng)力大,鉆孔密度大,造成鉆孔周圍圍巖破碎,鉆孔被壓癟,造成消突不徹底;三是在鉆場內(nèi)施工必須扇形布置鉆孔,鉆孔定位存在難度,鉆孔施工誤差大。

        1.2 改進(jìn)方案

        在底板巷直接施工抽放鉆孔,不再施工鉆場,巷道距煤層10-15m之間,保證巷道符合符合《煤礦防治煤與瓦斯突出規(guī)定》要求,底板巷與煤巷平面間距10~16m,保證不出現(xiàn)負(fù)度數(shù)鉆孔,優(yōu)點(diǎn)一是每條底板巷不施工鉆場,每條500m左右的巷道可節(jié)約20~25個(gè)鉆場,即可以節(jié)約約80~100m巷道,二是降低瓦斯管理難度,減少了鉆場瓦斯檢查點(diǎn)及瓦斯積聚現(xiàn)象,三是垂直巷道布置,提高定位準(zhǔn)確性,四是鉆孔分散布置,減少應(yīng)力,五是鉆孔個(gè)數(shù)不變的情況下垂直巷道布置比扇形布置能至少節(jié)約三分之一的鉆孔工程量。

        2 封孔工藝優(yōu)化

        根據(jù)龍山煤礦封孔抽采效果、25051上底抽巷穿層鉆孔實(shí)鉆參數(shù)和龍山煤礦封孔管材情況,確定封孔材料選擇河南煤化研究院自主研發(fā)的固特捷,封孔管選用龍山煤礦現(xiàn)有的直徑為40mm的PVC封孔管,注漿管選用自主研發(fā)的專用4分管,注漿泵選用2ZBQS3/3煤礦用氣動(dòng)雙液注漿泵,封孔工藝為兩端自堵封孔囊袋式封孔法,封孔深度10m,封孔段長度5m,一次封孔結(jié)束。

        采用固特捷封孔后有如下效果:

        (1)固特捷封孔法平均瓦斯?jié)舛葹?8%,聚氨酯+膨脹水泥封孔法平均瓦斯?jié)舛葹?0.7%;鉆孔連抽40天后,固特捷封孔法平均瓦斯?jié)舛葹?3%,聚氨酯+膨脹水泥封孔法平均瓦斯?jié)舛葹?6.3%。鉆孔連抽60天后,固特捷封孔法平均瓦斯?jié)舛葹?9%,聚氨酯+膨脹水泥封孔法平均瓦斯?jié)舛葹?7%。

        (2)采用固特捷封孔工藝封孔時(shí)一次封孔便可結(jié)束,可派專人封孔,明確封孔責(zé)任人;采用聚氨酯+膨脹水泥封孔工藝封孔時(shí)需兩次封孔,封孔工藝復(fù)雜,封孔責(zé)任不明確。

        (3)我礦聚氨酯+速凝膨脹封孔劑封孔方法共消耗聚氨酯3kg(單價(jià)30元/kg)合計(jì)90元,共消耗速凝膨脹封孔劑18kg(單價(jià)8元/kg)合計(jì)144元,單孔共計(jì)消耗材料費(fèi)234元;研究院采用固特捷封孔共消耗固特捷4.8kg(單價(jià)30元/kg)合計(jì)144元,自制囊袋一個(gè)(單價(jià)20元/個(gè))合計(jì)為20元,單孔共計(jì)消耗材料費(fèi)164元。從經(jīng)濟(jì)效果上分析可知研究院使用固特捷封孔比聚氨酯+速凝膨脹封孔劑封孔方法在材料使用上具有一定優(yōu)勢。

        (4)根據(jù)以上對比分析得出,使用固特捷封孔便于封孔管理,明確了封孔責(zé)任人,杜絕了推諉扯皮現(xiàn)象,且該封孔工藝簡單,減少了封孔步驟,降低了封孔人工費(fèi)。

        3 增透設(shè)計(jì)優(yōu)化

        龍山煤礦原采取深孔松動(dòng)爆破技術(shù)增加煤層透氣性,但松動(dòng)爆破存在裝藥難、出現(xiàn)殘爆、據(jù)爆無法處理等缺點(diǎn),容易導(dǎo)致后期采掘出現(xiàn)事故,故改為水力沖壓一體化增透措施。單孔水力透孔及水射流壓裂措施增透作用機(jī)理就是一方面依靠高壓水射流的射流打擊力,造成煤體的破碎、掉落,逐漸在煤體中形成一個(gè)大尺寸的孔洞。與此同時(shí),孔洞周圍的煤體向孔道方向發(fā)生大幅度的徑向位移,造成頂、底板之間的相向位移,引起在孔道影響范圍內(nèi)的地應(yīng)力降低,煤層得到充分卸壓,裂隙增加,使煤層透氣性大幅度增高,促進(jìn)瓦斯解吸和排放,大幅度地釋放了煤層和圍巖中的彈性潛能和瓦斯的膨脹能,煤的塑性增高和濕度增加。另一方面是濕潤煤體,減小了煤體的脆性,增加了可塑性,降低了煤體內(nèi)部的應(yīng)力集中,起到了綜合防突的作用。通過這兩方面既消除了突出的動(dòng)力,又改變了突出煤層的性質(zhì),起到在采掘作業(yè)時(shí)防止煤與瓦斯突出的作用。

        為了滿足更好的實(shí)現(xiàn)技術(shù)效果,同時(shí)優(yōu)化工程量的條件,結(jié)合現(xiàn)場鉆孔施工工藝和條件,采用直徑94mm鉆頭開孔,考慮到所測煤的堅(jiān)固系數(shù)1.8,第一抽采單元采用先沖后壓的整體思路,布置2個(gè)壓裂孔,先對第一抽采單元所有抽采孔進(jìn)行水力沖孔后。再對Y3-6和Y3-8壓裂孔沖孔后壓裂煤體,沿走向31m為第一抽采單元,礦方抽采孔孔底間距4.4m,每組14個(gè)孔,共7組,共計(jì)98個(gè)孔。現(xiàn)設(shè)計(jì)孔底間距6.2m,每組9個(gè)孔,共5組,共計(jì)45個(gè)孔,比正常施工抽采鉆孔方少53個(gè)孔。

        4 取得效果

        4.1 直接效益

        (1)每個(gè)走向500m底板巷相當(dāng)于可節(jié)省80~100m巷道,根據(jù)我礦現(xiàn)巖巷掘進(jìn)成本每米13000元左右,即節(jié)約104~130萬元。

        (2)每個(gè)走向500m的底板巷,抽采鉆孔大約為60000m左右,更改方案后大約為40000m,每米巖巷鉆孔施工成本為38元,即可節(jié)約76萬元。

        (3)每個(gè)走向500m的底板巷,鉆孔個(gè)數(shù)大約為1500個(gè),通過改進(jìn)封孔技術(shù)單孔可節(jié)約70元左右,即可節(jié)約10.5萬元。

        (4)水利沖孔雖然可節(jié)約一半以上鉆孔,單沖孔時(shí)間較長,鉆孔施工周期長,還在考證中,故在以后的抽采中,水利沖孔暫只作為加強(qiáng)抽放效果措施,經(jīng)濟(jì)效益還需考證。

        4.2 間接效益

        (1)減少了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高安全性,避免了一個(gè)工作面多個(gè)隊(duì)伍同時(shí)施工。

        (2)降低了瓦斯管理難度,每個(gè)底板巷減少20~25個(gè)鉆孔,即減少20~25個(gè)瓦斯檢查點(diǎn)和易瓦斯積聚地區(qū)。

        (3)巷道施工抽采鉆孔美觀大方,耳目一新,相對于鉆場易擺布,同時(shí)地應(yīng)力相對較小,降低鉆孔的管理難度,提高鉆孔的使用周期。

        (4)由于鉆孔數(shù)量的減少,同時(shí)可以減少鉆機(jī)的電量消耗、降低人員配置,減少勞務(wù)支出。

        (5)鉆孔數(shù)量的減少可減少鉆孔施工周期,縮短抽采達(dá)標(biāo)時(shí)間,為緩解接替提高保障。

        作者簡介:代琦(1986—),男,江蘇徐州人,供職于安陽鑫龍煤業(yè)(集團(tuán))龍山煤業(yè)有限公司,研究方向:瓦斯地質(zhì)。

        摘要:鑫龍公司下屬龍山礦屬于煤與瓦斯突出礦井,是全國突出危害嚴(yán)重的礦井,自建井以來共計(jì)突出111次,突出頻率之高實(shí)屬罕見。為消除突出威脅,龍山礦采取底板穿層抽采鉆孔防治煤與瓦斯突出,經(jīng)過實(shí)踐,形成了在巷道內(nèi)垂直巷道布置抽采鉆孔的基本方案,減少了鉆孔工程量,減輕了瓦斯管理難度及鉆孔定位難度。

        關(guān)鍵詞:煤與瓦斯突出;瓦斯抽采;煤層條帶

        中圖分類號:TD712 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)12-0101-02

        龍山煤礦位于河南省安陽縣水冶鎮(zhèn)南約6Km處,南距鶴壁市17Km,井田東起F165斷層,西至F304斷層。南以煤層露頭和老窯開采為界,北部以煤層底板等高線為界。井田走向長3.68Km,傾斜寬2.65Km,面積5.1388Km?。礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力50萬噸/年,2010年核定生產(chǎn)能力45萬噸/年。截止2013年12月底剩余地質(zhì)儲(chǔ)量1991.8萬噸,可采儲(chǔ)量935.15萬噸。礦井開采的煤,煤層平均厚度4~6米,傾角7°~28°;煤塵爆炸指數(shù)最高為9.04%,無爆炸危險(xiǎn)性,煤層自燃傾向性為三類,不易自燃。2013年礦井瓦斯等級鑒定為突出礦井,相對瓦斯涌出量27.44m?/t,絕對瓦斯涌出量34.47m?/min。煤層透氣性系數(shù)為0.0520~0.2499m?/Mpa·d,瓦斯壓力為0.67~1.36Mpa。

        煤與瓦斯突出是煤礦安全第一殺手,防治煤與瓦斯突出是世界難題,鑫龍公司下屬龍山礦屬于煤與瓦斯突出礦井,是全國突出危害嚴(yán)重的礦井,自建井以來共計(jì)突出111次,突出頻率之高實(shí)屬罕見。為此龍山煤礦采用底板巷預(yù)抽煤層條帶瓦斯是防治煤與瓦斯突出的一大進(jìn)步,自2006年起至今未發(fā)生過突出事故,實(shí)現(xiàn)了礦井的良性生產(chǎn)。但是底板巷施工周期長、投資巨大,一直困擾著龍山煤礦,導(dǎo)致生產(chǎn)成本居高不下,嚴(yán)重制約了龍山煤礦的經(jīng)濟(jì)效益,因此煤層底板瓦斯抽采技術(shù)方案亟待優(yōu)化,而本方案通過通過對底板巷位置、鉆孔施工順序、鉆場的去留、封孔技術(shù)、增透技術(shù)等全面進(jìn)行優(yōu)化,從而大幅減少底板巷、鉆孔施工、封孔資金投入,對提高安全性、提高抽采效果、工作面早日回采具有重要意義。

        1 底板巷及抽采鉆孔布置優(yōu)化

        1.1 原方案

        以前我礦底板抽采鉆孔施工為在底板巷每20~25m施工一個(gè)鉆場,鉆場規(guī)隔4×4×3.2m,在鉆場施工抽放鉆孔對順槽煤層條帶進(jìn)行預(yù)抽,基本每條底板巷需施工500m左右,需施工鉆場20~25個(gè),相當(dāng)于多施工80-100m巷道,在鉆場施工抽放鉆孔好處為可以邊施工巷道邊施工鉆孔,縮短抽采達(dá)標(biāo)周期,但缺點(diǎn)顯而易見:一是增加瓦斯管理難度,鉆場容易發(fā)生瓦斯積聚;二是鉆場內(nèi)地應(yīng)力大,鉆孔密度大,造成鉆孔周圍圍巖破碎,鉆孔被壓癟,造成消突不徹底;三是在鉆場內(nèi)施工必須扇形布置鉆孔,鉆孔定位存在難度,鉆孔施工誤差大。

        1.2 改進(jìn)方案

        在底板巷直接施工抽放鉆孔,不再施工鉆場,巷道距煤層10-15m之間,保證巷道符合符合《煤礦防治煤與瓦斯突出規(guī)定》要求,底板巷與煤巷平面間距10~16m,保證不出現(xiàn)負(fù)度數(shù)鉆孔,優(yōu)點(diǎn)一是每條底板巷不施工鉆場,每條500m左右的巷道可節(jié)約20~25個(gè)鉆場,即可以節(jié)約約80~100m巷道,二是降低瓦斯管理難度,減少了鉆場瓦斯檢查點(diǎn)及瓦斯積聚現(xiàn)象,三是垂直巷道布置,提高定位準(zhǔn)確性,四是鉆孔分散布置,減少應(yīng)力,五是鉆孔個(gè)數(shù)不變的情況下垂直巷道布置比扇形布置能至少節(jié)約三分之一的鉆孔工程量。

        2 封孔工藝優(yōu)化

        根據(jù)龍山煤礦封孔抽采效果、25051上底抽巷穿層鉆孔實(shí)鉆參數(shù)和龍山煤礦封孔管材情況,確定封孔材料選擇河南煤化研究院自主研發(fā)的固特捷,封孔管選用龍山煤礦現(xiàn)有的直徑為40mm的PVC封孔管,注漿管選用自主研發(fā)的專用4分管,注漿泵選用2ZBQS3/3煤礦用氣動(dòng)雙液注漿泵,封孔工藝為兩端自堵封孔囊袋式封孔法,封孔深度10m,封孔段長度5m,一次封孔結(jié)束。

        采用固特捷封孔后有如下效果:

        (1)固特捷封孔法平均瓦斯?jié)舛葹?8%,聚氨酯+膨脹水泥封孔法平均瓦斯?jié)舛葹?0.7%;鉆孔連抽40天后,固特捷封孔法平均瓦斯?jié)舛葹?3%,聚氨酯+膨脹水泥封孔法平均瓦斯?jié)舛葹?6.3%。鉆孔連抽60天后,固特捷封孔法平均瓦斯?jié)舛葹?9%,聚氨酯+膨脹水泥封孔法平均瓦斯?jié)舛葹?7%。

        (2)采用固特捷封孔工藝封孔時(shí)一次封孔便可結(jié)束,可派專人封孔,明確封孔責(zé)任人;采用聚氨酯+膨脹水泥封孔工藝封孔時(shí)需兩次封孔,封孔工藝復(fù)雜,封孔責(zé)任不明確。

        (3)我礦聚氨酯+速凝膨脹封孔劑封孔方法共消耗聚氨酯3kg(單價(jià)30元/kg)合計(jì)90元,共消耗速凝膨脹封孔劑18kg(單價(jià)8元/kg)合計(jì)144元,單孔共計(jì)消耗材料費(fèi)234元;研究院采用固特捷封孔共消耗固特捷4.8kg(單價(jià)30元/kg)合計(jì)144元,自制囊袋一個(gè)(單價(jià)20元/個(gè))合計(jì)為20元,單孔共計(jì)消耗材料費(fèi)164元。從經(jīng)濟(jì)效果上分析可知研究院使用固特捷封孔比聚氨酯+速凝膨脹封孔劑封孔方法在材料使用上具有一定優(yōu)勢。

        (4)根據(jù)以上對比分析得出,使用固特捷封孔便于封孔管理,明確了封孔責(zé)任人,杜絕了推諉扯皮現(xiàn)象,且該封孔工藝簡單,減少了封孔步驟,降低了封孔人工費(fèi)。

        3 增透設(shè)計(jì)優(yōu)化

        龍山煤礦原采取深孔松動(dòng)爆破技術(shù)增加煤層透氣性,但松動(dòng)爆破存在裝藥難、出現(xiàn)殘爆、據(jù)爆無法處理等缺點(diǎn),容易導(dǎo)致后期采掘出現(xiàn)事故,故改為水力沖壓一體化增透措施。單孔水力透孔及水射流壓裂措施增透作用機(jī)理就是一方面依靠高壓水射流的射流打擊力,造成煤體的破碎、掉落,逐漸在煤體中形成一個(gè)大尺寸的孔洞。與此同時(shí),孔洞周圍的煤體向孔道方向發(fā)生大幅度的徑向位移,造成頂、底板之間的相向位移,引起在孔道影響范圍內(nèi)的地應(yīng)力降低,煤層得到充分卸壓,裂隙增加,使煤層透氣性大幅度增高,促進(jìn)瓦斯解吸和排放,大幅度地釋放了煤層和圍巖中的彈性潛能和瓦斯的膨脹能,煤的塑性增高和濕度增加。另一方面是濕潤煤體,減小了煤體的脆性,增加了可塑性,降低了煤體內(nèi)部的應(yīng)力集中,起到了綜合防突的作用。通過這兩方面既消除了突出的動(dòng)力,又改變了突出煤層的性質(zhì),起到在采掘作業(yè)時(shí)防止煤與瓦斯突出的作用。

        為了滿足更好的實(shí)現(xiàn)技術(shù)效果,同時(shí)優(yōu)化工程量的條件,結(jié)合現(xiàn)場鉆孔施工工藝和條件,采用直徑94mm鉆頭開孔,考慮到所測煤的堅(jiān)固系數(shù)1.8,第一抽采單元采用先沖后壓的整體思路,布置2個(gè)壓裂孔,先對第一抽采單元所有抽采孔進(jìn)行水力沖孔后。再對Y3-6和Y3-8壓裂孔沖孔后壓裂煤體,沿走向31m為第一抽采單元,礦方抽采孔孔底間距4.4m,每組14個(gè)孔,共7組,共計(jì)98個(gè)孔。現(xiàn)設(shè)計(jì)孔底間距6.2m,每組9個(gè)孔,共5組,共計(jì)45個(gè)孔,比正常施工抽采鉆孔方少53個(gè)孔。

        4 取得效果

        4.1 直接效益

        (1)每個(gè)走向500m底板巷相當(dāng)于可節(jié)省80~100m巷道,根據(jù)我礦現(xiàn)巖巷掘進(jìn)成本每米13000元左右,即節(jié)約104~130萬元。

        (2)每個(gè)走向500m的底板巷,抽采鉆孔大約為60000m左右,更改方案后大約為40000m,每米巖巷鉆孔施工成本為38元,即可節(jié)約76萬元。

        (3)每個(gè)走向500m的底板巷,鉆孔個(gè)數(shù)大約為1500個(gè),通過改進(jìn)封孔技術(shù)單孔可節(jié)約70元左右,即可節(jié)約10.5萬元。

        (4)水利沖孔雖然可節(jié)約一半以上鉆孔,單沖孔時(shí)間較長,鉆孔施工周期長,還在考證中,故在以后的抽采中,水利沖孔暫只作為加強(qiáng)抽放效果措施,經(jīng)濟(jì)效益還需考證。

        4.2 間接效益

        (1)減少了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高安全性,避免了一個(gè)工作面多個(gè)隊(duì)伍同時(shí)施工。

        (2)降低了瓦斯管理難度,每個(gè)底板巷減少20~25個(gè)鉆孔,即減少20~25個(gè)瓦斯檢查點(diǎn)和易瓦斯積聚地區(qū)。

        (3)巷道施工抽采鉆孔美觀大方,耳目一新,相對于鉆場易擺布,同時(shí)地應(yīng)力相對較小,降低鉆孔的管理難度,提高鉆孔的使用周期。

        (4)由于鉆孔數(shù)量的減少,同時(shí)可以減少鉆機(jī)的電量消耗、降低人員配置,減少勞務(wù)支出。

        (5)鉆孔數(shù)量的減少可減少鉆孔施工周期,縮短抽采達(dá)標(biāo)時(shí)間,為緩解接替提高保障。

        作者簡介:代琦(1986—),男,江蘇徐州人,供職于安陽鑫龍煤業(yè)(集團(tuán))龍山煤業(yè)有限公司,研究方向:瓦斯地質(zhì)。

        摘要:鑫龍公司下屬龍山礦屬于煤與瓦斯突出礦井,是全國突出危害嚴(yán)重的礦井,自建井以來共計(jì)突出111次,突出頻率之高實(shí)屬罕見。為消除突出威脅,龍山礦采取底板穿層抽采鉆孔防治煤與瓦斯突出,經(jīng)過實(shí)踐,形成了在巷道內(nèi)垂直巷道布置抽采鉆孔的基本方案,減少了鉆孔工程量,減輕了瓦斯管理難度及鉆孔定位難度。

        關(guān)鍵詞:煤與瓦斯突出;瓦斯抽采;煤層條帶

        中圖分類號:TD712 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)12-0101-02

        龍山煤礦位于河南省安陽縣水冶鎮(zhèn)南約6Km處,南距鶴壁市17Km,井田東起F165斷層,西至F304斷層。南以煤層露頭和老窯開采為界,北部以煤層底板等高線為界。井田走向長3.68Km,傾斜寬2.65Km,面積5.1388Km?。礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力50萬噸/年,2010年核定生產(chǎn)能力45萬噸/年。截止2013年12月底剩余地質(zhì)儲(chǔ)量1991.8萬噸,可采儲(chǔ)量935.15萬噸。礦井開采的煤,煤層平均厚度4~6米,傾角7°~28°;煤塵爆炸指數(shù)最高為9.04%,無爆炸危險(xiǎn)性,煤層自燃傾向性為三類,不易自燃。2013年礦井瓦斯等級鑒定為突出礦井,相對瓦斯涌出量27.44m?/t,絕對瓦斯涌出量34.47m?/min。煤層透氣性系數(shù)為0.0520~0.2499m?/Mpa·d,瓦斯壓力為0.67~1.36Mpa。

        煤與瓦斯突出是煤礦安全第一殺手,防治煤與瓦斯突出是世界難題,鑫龍公司下屬龍山礦屬于煤與瓦斯突出礦井,是全國突出危害嚴(yán)重的礦井,自建井以來共計(jì)突出111次,突出頻率之高實(shí)屬罕見。為此龍山煤礦采用底板巷預(yù)抽煤層條帶瓦斯是防治煤與瓦斯突出的一大進(jìn)步,自2006年起至今未發(fā)生過突出事故,實(shí)現(xiàn)了礦井的良性生產(chǎn)。但是底板巷施工周期長、投資巨大,一直困擾著龍山煤礦,導(dǎo)致生產(chǎn)成本居高不下,嚴(yán)重制約了龍山煤礦的經(jīng)濟(jì)效益,因此煤層底板瓦斯抽采技術(shù)方案亟待優(yōu)化,而本方案通過通過對底板巷位置、鉆孔施工順序、鉆場的去留、封孔技術(shù)、增透技術(shù)等全面進(jìn)行優(yōu)化,從而大幅減少底板巷、鉆孔施工、封孔資金投入,對提高安全性、提高抽采效果、工作面早日回采具有重要意義。

        1 底板巷及抽采鉆孔布置優(yōu)化

        1.1 原方案

        以前我礦底板抽采鉆孔施工為在底板巷每20~25m施工一個(gè)鉆場,鉆場規(guī)隔4×4×3.2m,在鉆場施工抽放鉆孔對順槽煤層條帶進(jìn)行預(yù)抽,基本每條底板巷需施工500m左右,需施工鉆場20~25個(gè),相當(dāng)于多施工80-100m巷道,在鉆場施工抽放鉆孔好處為可以邊施工巷道邊施工鉆孔,縮短抽采達(dá)標(biāo)周期,但缺點(diǎn)顯而易見:一是增加瓦斯管理難度,鉆場容易發(fā)生瓦斯積聚;二是鉆場內(nèi)地應(yīng)力大,鉆孔密度大,造成鉆孔周圍圍巖破碎,鉆孔被壓癟,造成消突不徹底;三是在鉆場內(nèi)施工必須扇形布置鉆孔,鉆孔定位存在難度,鉆孔施工誤差大。

        1.2 改進(jìn)方案

        在底板巷直接施工抽放鉆孔,不再施工鉆場,巷道距煤層10-15m之間,保證巷道符合符合《煤礦防治煤與瓦斯突出規(guī)定》要求,底板巷與煤巷平面間距10~16m,保證不出現(xiàn)負(fù)度數(shù)鉆孔,優(yōu)點(diǎn)一是每條底板巷不施工鉆場,每條500m左右的巷道可節(jié)約20~25個(gè)鉆場,即可以節(jié)約約80~100m巷道,二是降低瓦斯管理難度,減少了鉆場瓦斯檢查點(diǎn)及瓦斯積聚現(xiàn)象,三是垂直巷道布置,提高定位準(zhǔn)確性,四是鉆孔分散布置,減少應(yīng)力,五是鉆孔個(gè)數(shù)不變的情況下垂直巷道布置比扇形布置能至少節(jié)約三分之一的鉆孔工程量。

        2 封孔工藝優(yōu)化

        根據(jù)龍山煤礦封孔抽采效果、25051上底抽巷穿層鉆孔實(shí)鉆參數(shù)和龍山煤礦封孔管材情況,確定封孔材料選擇河南煤化研究院自主研發(fā)的固特捷,封孔管選用龍山煤礦現(xiàn)有的直徑為40mm的PVC封孔管,注漿管選用自主研發(fā)的專用4分管,注漿泵選用2ZBQS3/3煤礦用氣動(dòng)雙液注漿泵,封孔工藝為兩端自堵封孔囊袋式封孔法,封孔深度10m,封孔段長度5m,一次封孔結(jié)束。

        采用固特捷封孔后有如下效果:

        (1)固特捷封孔法平均瓦斯?jié)舛葹?8%,聚氨酯+膨脹水泥封孔法平均瓦斯?jié)舛葹?0.7%;鉆孔連抽40天后,固特捷封孔法平均瓦斯?jié)舛葹?3%,聚氨酯+膨脹水泥封孔法平均瓦斯?jié)舛葹?6.3%。鉆孔連抽60天后,固特捷封孔法平均瓦斯?jié)舛葹?9%,聚氨酯+膨脹水泥封孔法平均瓦斯?jié)舛葹?7%。

        (2)采用固特捷封孔工藝封孔時(shí)一次封孔便可結(jié)束,可派專人封孔,明確封孔責(zé)任人;采用聚氨酯+膨脹水泥封孔工藝封孔時(shí)需兩次封孔,封孔工藝復(fù)雜,封孔責(zé)任不明確。

        (3)我礦聚氨酯+速凝膨脹封孔劑封孔方法共消耗聚氨酯3kg(單價(jià)30元/kg)合計(jì)90元,共消耗速凝膨脹封孔劑18kg(單價(jià)8元/kg)合計(jì)144元,單孔共計(jì)消耗材料費(fèi)234元;研究院采用固特捷封孔共消耗固特捷4.8kg(單價(jià)30元/kg)合計(jì)144元,自制囊袋一個(gè)(單價(jià)20元/個(gè))合計(jì)為20元,單孔共計(jì)消耗材料費(fèi)164元。從經(jīng)濟(jì)效果上分析可知研究院使用固特捷封孔比聚氨酯+速凝膨脹封孔劑封孔方法在材料使用上具有一定優(yōu)勢。

        (4)根據(jù)以上對比分析得出,使用固特捷封孔便于封孔管理,明確了封孔責(zé)任人,杜絕了推諉扯皮現(xiàn)象,且該封孔工藝簡單,減少了封孔步驟,降低了封孔人工費(fèi)。

        3 增透設(shè)計(jì)優(yōu)化

        龍山煤礦原采取深孔松動(dòng)爆破技術(shù)增加煤層透氣性,但松動(dòng)爆破存在裝藥難、出現(xiàn)殘爆、據(jù)爆無法處理等缺點(diǎn),容易導(dǎo)致后期采掘出現(xiàn)事故,故改為水力沖壓一體化增透措施。單孔水力透孔及水射流壓裂措施增透作用機(jī)理就是一方面依靠高壓水射流的射流打擊力,造成煤體的破碎、掉落,逐漸在煤體中形成一個(gè)大尺寸的孔洞。與此同時(shí),孔洞周圍的煤體向孔道方向發(fā)生大幅度的徑向位移,造成頂、底板之間的相向位移,引起在孔道影響范圍內(nèi)的地應(yīng)力降低,煤層得到充分卸壓,裂隙增加,使煤層透氣性大幅度增高,促進(jìn)瓦斯解吸和排放,大幅度地釋放了煤層和圍巖中的彈性潛能和瓦斯的膨脹能,煤的塑性增高和濕度增加。另一方面是濕潤煤體,減小了煤體的脆性,增加了可塑性,降低了煤體內(nèi)部的應(yīng)力集中,起到了綜合防突的作用。通過這兩方面既消除了突出的動(dòng)力,又改變了突出煤層的性質(zhì),起到在采掘作業(yè)時(shí)防止煤與瓦斯突出的作用。

        為了滿足更好的實(shí)現(xiàn)技術(shù)效果,同時(shí)優(yōu)化工程量的條件,結(jié)合現(xiàn)場鉆孔施工工藝和條件,采用直徑94mm鉆頭開孔,考慮到所測煤的堅(jiān)固系數(shù)1.8,第一抽采單元采用先沖后壓的整體思路,布置2個(gè)壓裂孔,先對第一抽采單元所有抽采孔進(jìn)行水力沖孔后。再對Y3-6和Y3-8壓裂孔沖孔后壓裂煤體,沿走向31m為第一抽采單元,礦方抽采孔孔底間距4.4m,每組14個(gè)孔,共7組,共計(jì)98個(gè)孔?,F(xiàn)設(shè)計(jì)孔底間距6.2m,每組9個(gè)孔,共5組,共計(jì)45個(gè)孔,比正常施工抽采鉆孔方少53個(gè)孔。

        4 取得效果

        4.1 直接效益

        (1)每個(gè)走向500m底板巷相當(dāng)于可節(jié)省80~100m巷道,根據(jù)我礦現(xiàn)巖巷掘進(jìn)成本每米13000元左右,即節(jié)約104~130萬元。

        (2)每個(gè)走向500m的底板巷,抽采鉆孔大約為60000m左右,更改方案后大約為40000m,每米巖巷鉆孔施工成本為38元,即可節(jié)約76萬元。

        (3)每個(gè)走向500m的底板巷,鉆孔個(gè)數(shù)大約為1500個(gè),通過改進(jìn)封孔技術(shù)單孔可節(jié)約70元左右,即可節(jié)約10.5萬元。

        (4)水利沖孔雖然可節(jié)約一半以上鉆孔,單沖孔時(shí)間較長,鉆孔施工周期長,還在考證中,故在以后的抽采中,水利沖孔暫只作為加強(qiáng)抽放效果措施,經(jīng)濟(jì)效益還需考證。

        4.2 間接效益

        (1)減少了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高安全性,避免了一個(gè)工作面多個(gè)隊(duì)伍同時(shí)施工。

        (2)降低了瓦斯管理難度,每個(gè)底板巷減少20~25個(gè)鉆孔,即減少20~25個(gè)瓦斯檢查點(diǎn)和易瓦斯積聚地區(qū)。

        (3)巷道施工抽采鉆孔美觀大方,耳目一新,相對于鉆場易擺布,同時(shí)地應(yīng)力相對較小,降低鉆孔的管理難度,提高鉆孔的使用周期。

        (4)由于鉆孔數(shù)量的減少,同時(shí)可以減少鉆機(jī)的電量消耗、降低人員配置,減少勞務(wù)支出。

        (5)鉆孔數(shù)量的減少可減少鉆孔施工周期,縮短抽采達(dá)標(biāo)時(shí)間,為緩解接替提高保障。

        作者簡介:代琦(1986—),男,江蘇徐州人,供職于安陽鑫龍煤業(yè)(集團(tuán))龍山煤業(yè)有限公司,研究方向:瓦斯地質(zhì)。

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