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        多級減壓在高爐煤氣降壓工藝中的應(yīng)用

        2013-12-31 00:00:00郭宏
        山東工業(yè)技術(shù) 2013年13期

        【摘 要】本文介紹了八一鋼廠高爐煤氣多級降壓在煤氣壓力控制中的應(yīng)用,著重討論了控制系統(tǒng)選型、軟件設(shè)計及實現(xiàn)基本和控制功能。對于其它穩(wěn)壓降壓控制系統(tǒng)的選型及系統(tǒng)設(shè)計、編程具有一定借鑒意義。

        【關(guān)鍵詞】多級降壓;電液閥;PLC控制

        0 引言

        八鋼新區(qū)4×55孔焦?fàn)t為復(fù)熱式焦?fàn)t,目前使用焦?fàn)t煤氣加熱。由于八鋼冬季軋鋼生產(chǎn)的需要,焦?fàn)t煤氣用量增大,導(dǎo)致焦?fàn)t煤氣缺口較大,致使八鋼混合煤氣系統(tǒng)缺乏基礎(chǔ)的焦?fàn)t煤氣,無法滿足軋鋼生產(chǎn)任務(wù)所需的需求量。需要用高爐煤氣置換出部分供焦?fàn)t加熱的焦?fàn)t煤氣,保證軋鋼生產(chǎn)的需要。

        但由于高爐煤氣系統(tǒng)壓力波動很大,波動范圍10~25Kpa,而且由于高爐生產(chǎn)的原因,高爐煤氣壓力波動速度也較快。這樣,一方面高爐煤氣壓力過高,會導(dǎo)致煤氣管道水封被沖,造成安全隱患,另一方面焦?fàn)t入口處缺乏有效的調(diào)壓裝置,高爐煤氣壓力的不穩(wěn)定,導(dǎo)致焦?fàn)t加熱所要利用的高爐煤氣的配入量無法穩(wěn)定控制,滿足不了生產(chǎn)需要。

        因此,需要在高爐煤氣管道上新上調(diào)壓裝置,將波動范圍10~25Kpa的高爐煤氣穩(wěn)定調(diào)制6Kpa,波動范圍±0.2Kpa的高爐煤氣供焦?fàn)t加熱使用,置換出部分焦?fàn)t加熱所用的焦?fàn)t煤氣進(jìn)入煤氣管網(wǎng)系統(tǒng)。

        1 方案設(shè)計

        工藝檢測控制流程圖見圖1:

        圖1

        調(diào)節(jié)閥可實現(xiàn)就地手動操作和遠(yuǎn)方手動或自動操作。在自動狀態(tài)下,根據(jù)BFG壓力,調(diào)節(jié)閥1將閥前10~25KPa調(diào)節(jié)至10KPa,調(diào)節(jié)閥2將閥前壓力KPa調(diào)節(jié)至6KPa,以達(dá)到滿足工藝要求的高爐煤氣。

        調(diào)節(jié)閥在機(jī)旁可進(jìn)行手動操作,以及閥門操作狀態(tài)的切換。且在能源管理系統(tǒng)可進(jìn)行遠(yuǎn)程操作和狀態(tài)監(jiān)視。

        系統(tǒng)設(shè)置的指導(dǎo)思想

        (1)因煤氣量較大,閥門口徑較大,為保證及時調(diào)節(jié)變化范圍較大的高爐煤氣,閥門調(diào)節(jié)的全行程時間應(yīng)較快,否則無法保證壓力穩(wěn)定在6KPa±0.2KPa。

        常規(guī)電動、氣動大口徑調(diào)閥全行程時間較慢,無法滿足壓力波動較大的高爐煤氣的穩(wěn)定調(diào)節(jié),因此選用了控制性能較高電液調(diào)閥,從調(diào)節(jié)速度、線性度、分辨率、重復(fù)性等指標(biāo)滿足調(diào)節(jié)的基礎(chǔ)要求。

        同時為保證調(diào)節(jié)的穩(wěn)定性,系統(tǒng)采用多級降壓方式,管路上選用二級調(diào)壓裝置,第一級調(diào)壓閥粗調(diào),第二級精確調(diào)整,保證入焦?fàn)t的高爐煤氣的穩(wěn)定性。

        (2)控制系統(tǒng)應(yīng)實現(xiàn)兩個閥門全自動、一個自動一個手動、全手動以及實現(xiàn)儀表故障狀態(tài)下安全運行的控制功能。

        2 系統(tǒng)硬件設(shè)計

        在數(shù)據(jù)采集控制層,硬件主要采用SIEMENS公司產(chǎn)品。控制器為SimaticS7-300系列PLC,集成功能控制模塊、I/O擴(kuò)展模塊和以太網(wǎng)通訊模塊,通過硬線直接接入現(xiàn)場檢測控制信號。編程軟件采用Siemens規(guī)則下的梯形圖(LAD)方式,編程環(huán)境為Step 7V5.3, 上位監(jiān)控軟件選用WINCC6.2。工程師站通過工業(yè)以太網(wǎng)與上下層進(jìn)行通訊。系統(tǒng)的主干網(wǎng)采用符合IEEE802.3標(biāo)準(zhǔn)的光纖以太網(wǎng),交換機(jī)到工程師站、操作員站采用5類雙絞線。組網(wǎng)用的交換機(jī)選用SIEMENS工業(yè)交換機(jī),支持10/100Mb/s自適應(yīng)速率。

        3 系統(tǒng)軟件設(shè)計

        通過實際工藝可以判斷得出,導(dǎo)致1#閥門動作的最大干擾為氣體來源處的高爐煤氣出口壓力P0,導(dǎo)致2#閥門動作的最大干擾為氣體終端用戶。兩只閥門彼此之間的互相干擾可忽略不計,兩只調(diào)節(jié)閥均采用單閉環(huán)控制。

        3.1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖(圖2)

        圖2 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

        存在PID1與PID2兩個單閉環(huán)控制回路,正常情況時,P1為PID1回路的過程反饋值,P2為PID2回路的過程反饋值。P3為備用壓力檢測點,當(dāng)P2故障后,P3為PID2回路的過程反饋值。

        3.2 單只閥門PLC程序控制原理(圖3)

        圖3 控制原理

        1)選擇手動,即MAN_ON=1

        根據(jù)工藝數(shù)據(jù),人為判斷需要開大還是關(guān)小閥門,通過調(diào)整閥門開度MAN(0%~100%)值,PLC可以直接輸出對應(yīng)控制信號(4mA~20mA), 最終使得閥門完成開度動作(0%~100%)。

        2)選擇自動,即MAN_ON=0

        根據(jù)工藝要求,輸入目標(biāo)值(給定值)SP,PLC將比較SP與反饋值(過程值)PV的差值,自動完成PID計算調(diào)節(jié),不斷輸出對應(yīng)控制信號(4mA~20mA), 最終使得閥門完成開度動作(0%~100%)。

        單閉環(huán)控制回路控制方框圖(圖4):

        圖4 方框圖

        3.3 控制功能

        控制流程圖(圖5):

        圖5

        3.3.1 閥門控制方式

        系統(tǒng)存在四種控制方式:兩閥均手動控制;1#閥手動、2#閥自動控制;1#閥自動、2#閥手動控制;兩閥均自動控制。

        四種方式相互制約,不可同時選擇與執(zhí)行,只可選擇一種方式。選擇后會有實際狀態(tài)反饋。兩閥均手動控制;1#閥手動、2#閥自動控制;1#閥自動、2#閥手動控制;兩閥均自動控制。

        1)兩閥均手動控制

        根據(jù)實際測量數(shù)據(jù)P1、P2,人為判斷需要開大還是關(guān)小閥門,通過分別調(diào)整兩只閥門的輸入開度MAN(0%~100%)值,使得兩只閥門獨立完成開關(guān)動作(0%~100%)。

        2)1#閥手動、2#閥自動控制

        根據(jù)實際測量數(shù)據(jù)P1,人為判斷需要開大還是關(guān)小1#閥門,通過調(diào)整1#閥門的輸入開度MAN(0%~100%)值,使得1#閥門獨立完成開關(guān)動作(0%~100%)。

        根據(jù)工藝要求,輸入終端用戶所需要的目標(biāo)值(給定值)SP2,PLC2將比較SP2與反饋值(過程值)P2的差值,自動完成PID計算調(diào)節(jié),不斷輸出對應(yīng)控制信號(4mA~20mA), 最終使得2#閥門完成開關(guān)動作(0%~100%)。

        3)1#閥自動、2#閥手動控制

        根據(jù)工藝要求,輸入1#閥后需要的壓力目標(biāo)值(給定值)SP1,PLC1將比較SP1與反饋值(過程值)P1的差值,自動完成PID計算調(diào)節(jié),不斷輸出對應(yīng)控制信號(4mA~20mA), 最終使得1#閥門完成開關(guān)動作(0%~100%)。

        根據(jù)實際測量數(shù)據(jù)P2,人為判斷需要開大還是關(guān)小2#閥門,通過調(diào)整2#閥門的輸入開度MAN(0%~100%)值,使得2#閥門獨立完成開關(guān)動作(0%~100%)。

        4)兩閥均自動控制

        根據(jù)工藝要求,輸入1#閥后需要的壓力目標(biāo)值(給定值)SP1,PLC1將比較SP1與反饋值(過程值)P1的差值,自動完成PID計算調(diào)節(jié),不斷輸出對應(yīng)控制信號(4mA~20mA), 最終使得1#閥門完成開關(guān)動作(0%~100%)。

        根據(jù)工藝要求,輸入終端用戶所需要的目標(biāo)值(給定值)SP2,PLC2將比較SP2與反饋值(過程值)P2的差值,自動完成PID計算調(diào)節(jié),不斷輸出對應(yīng)控制信號(4mA~20mA), 最終使得2#閥門完成開關(guān)動作(0%~100%)。

        3.3.2 故障信號

        1)儀表類故障信號:

        閥后壓力超上限與閥后壓力超下限,信號出現(xiàn)且延時存在3秒后,確認(rèn)此信號為真實信號,此時可認(rèn)定壓力變送器故障。

        具體信號有1# 壓力變送器故障、2# 壓力變送器故障與3# 壓力變送器故障。

        2)電氣類故障信號:

        1#電液閥報警1、2(油溫報警、油壓系統(tǒng)報警);

        2#電液閥報警1、2(油溫報警、油壓系統(tǒng)報警)。

        故障排除后,需要執(zhí)行故障復(fù)位操作。

        3.3.3 出現(xiàn)故障信號時的控制功能

        1)儀表信號故障

        ①正常情況時,P1為PID1回路的過程反饋值,當(dāng)1# 壓力變送器故障時,首先提示操作人員“1#壓力變送器故障,請確認(rèn)經(jīng)驗值。”如操作人員未執(zhí)行,PID1回路的過程反饋值使用P2+3Kpa(經(jīng)驗差值HMI可調(diào)整,以正常工藝,穩(wěn)定系統(tǒng)時P2與P1的差值為參考)繼續(xù)實現(xiàn)自動控制。

        ②正常情況時,P2為PID2回路的過程反饋值,當(dāng)2# 壓力變送器故障時,首先提示操作人員“P2壓力檢測故障,現(xiàn)使用P3做為PID2回路的過程反饋值?!?/p>

        ③當(dāng)出現(xiàn)極端現(xiàn)象,即P2與P3壓力檢測均出現(xiàn)故障時,PLC程序會強(qiáng)制將2#閥門(保持原有開度)切換為手動控制,同時提示操作人員“P2與P3壓力檢測均故障,現(xiàn)將2#閥門切換為手動控制” 。此時以控制1#閥門為主,如1#閥手動,則需要通過人為控制1#閥實現(xiàn)將P1調(diào)節(jié)至用戶需求壓力;如1#閥自動,則PLC自動將sp2賦值給sp1。及時聯(lián)系終端用戶,根據(jù)其入口氣體壓力,逐漸調(diào)整2#閥門開度。

        2)電氣信號故障

        當(dāng)閥門處于自動控制方式時,一旦油溫報警、油壓系統(tǒng)報警中的任何一個故障信號出現(xiàn),PLC將會對其自動鎖存(即在故障解除后,需要人為故障復(fù)位,否則故障信號一直存在),同時提示操作人員故障信息,請操作人員確認(rèn)是否需要將1#閥切換為手動狀態(tài),如操作人員選擇“切換至手動”,PLC將自動將閥門改為手動方式,隨后操作人員自己調(diào)整輸入MAN值。

        4 結(jié)束語

        本系統(tǒng)集于2010年12月份投運至今,實現(xiàn)了對高爐煤氣壓力穩(wěn)定運行監(jiān)控,完全滿足煤氣置換的生產(chǎn)及工藝要求,為企業(yè)提供穩(wěn)定煤氣供應(yīng),提高了企業(yè)效益和社會效益。

        [責(zé)任編輯:曹明明]

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