杜西祥
(宿遷供電公司,江蘇 宿遷 223800)
2012年12月13日,市中變發(fā)生了10kV 101開關(guān)爆炸4次的故障,由于變電站位于市中心,雖然故障發(fā)生在夜間,并且由于處置及時,沒有影響對外供電,但還是引起了高度重視,認真分析問題,采取有效措施,防患于未然非常必要。
110kV市中變由110kV中順7Y8線(經(jīng)母聯(lián)710開關(guān))向1號主變供電、110kV 741開關(guān)處于熱備用狀態(tài),1號主變供10kV I段和II段母線,跳閘前全站負荷1萬kW,如圖1所示10kV I段母線有一組消弧線圈,補償電流91A。
圖1 110kV市中變接線圖
市中變101開關(guān)柜型號:KYN 27-12,出廠日期為2009年9月,投運日期:2009年12月;市中變101開關(guān)型號:HVX 12-31-40E 275,出廠日期為2009年6月,投運日期:2009年12月;市中變保護裝置型號:低后備保護為NSR 695 RF,高后備保護為NSR 685 RF,備自投裝置為NSR 641 RF。
12月13日 23:19—23:41,市中變10kV 101開關(guān)發(fā)生4次爆炸,經(jīng)調(diào)度監(jiān)控和現(xiàn)場保護裝置以及現(xiàn)場監(jiān)控錄像綜合還原事故經(jīng)過見表1。
表1 保護裝置動作情況
23時39分16秒10kV中大116線路上發(fā)生單相接地故障,10kV發(fā)生弧光接地過電壓,造成市中變開關(guān)柜內(nèi)部絕緣薄弱點101開關(guān)上樁頭(與10kV I段母線相連)或該處觸頭盒發(fā)生絕緣擊穿,發(fā)生第一次爆炸,1號主變10kV 101開關(guān)保護動作,切除故障點,但此時開關(guān)下樁頭(與1號主變相連)仍然帶電運行。
23時40分16秒。第一次爆炸101開關(guān)柜產(chǎn)生的缺陷嚴重,經(jīng)過約1min,故障蔓延至開關(guān)下樁頭發(fā)生短路,發(fā)生第二次爆炸。市中變1號主變高后備保護動作,由于母聯(lián)710開關(guān)因控制回路故障(正常運行情況下,沒有控制回路狀態(tài)指示)未動作,電源上級市東變 7Y8線路保護動作跳開(市東變7Y8線路保護:1820ms距離III段ABC三相短路動作。)切除故障點。
23時40分20秒,市東變7Y8線路保護3380 ms重合一次;發(fā)生第三次爆炸。5736ms市東變 7Y8線路保護距離 III段永跳,測距 7.1km(線路全長6km),切除故障點。
23時40分26秒,由于市中變備自投裝置只接了2QD11-閉鎖橋(母聯(lián)710開關(guān))備自投,而2QD13閉鎖線路備自投接線未接。所以,110kV備自投裝置動作,110kV中西741線開關(guān)合閘,發(fā)生第四次爆炸。1號主變高后備保護動作,切除故障點。
故障發(fā)生后,配調(diào)及時調(diào)整 10kV系統(tǒng)運行方式,啟用拉手開關(guān)將市中變負荷全部轉(zhuǎn)移到其它變電站供電。
運行和檢修人員及時趕到現(xiàn)場后,對故障設(shè)備進行隔離,并對市中變1號主變進行了絕緣、直流電阻、介質(zhì)損耗、電容量、繞組變形、低壓空負載、絕緣油色譜分析等試驗,實驗結(jié)果正常,1號主變當晚23時左右恢復(fù)供電(供10kV II段母線)。
對市中變10kV II段母線電容電流進行了測量,為100A。
1)繼電保護人員
對開關(guān)保護裝置進行檢查,對備自投邏輯進行試驗。
2)運行人員
對開關(guān)柜室環(huán)境濕度進行了測量,當時濕度大于90%。開關(guān)柜內(nèi)的加熱器處于自動投入狀態(tài),當環(huán)境濕度大于70%時加熱器自動啟用;同時對電溝內(nèi)積水情況進行檢查發(fā)現(xiàn)沒有積水,相對來說還比較干燥。檢查發(fā)現(xiàn)開關(guān)柜后柜內(nèi)的防火封堵均處于良好狀態(tài)。
3)檢修人員
對10千伏I段母線進行了開倉檢查,發(fā)現(xiàn)與101開關(guān)柜相鄰接的中金115、中大116、中希I 971開關(guān)柜倉底部存在水團。
會同開關(guān)柜廠家技術(shù)人員對101開關(guān)進行檢查發(fā)現(xiàn)B相真空包損壞最嚴重,推測故障起點可能在開關(guān)上樁頭(與10kV I段母線相連)或該處觸頭盒,但現(xiàn)場經(jīng)過4次爆炸,很難確定。
另外經(jīng)現(xiàn)場測量10kV母線倉內(nèi)的10kV套管爬電比距為300mm(150+150),大于規(guī)定值240mm,滿足要求。
1)10kV電容電流補償不足,容易發(fā)生過電壓。
市中變10kV II段母線電容電流為100A,I段母線因故障未能檢測,根據(jù)配調(diào)提供的市中變10kV I段正常帶的負荷情況,架空線路(絕緣導(dǎo)線)10km、電纜(240mm2)34km,理論計算電容電流為65A,而市中變只有I段母線上有一組消弧線圈,最大補償電流只有 91A,通過補償后仍有 74A的電容電流,遠遠大于規(guī)程規(guī)定的30A,容易發(fā)生弧光過電壓。
2)開關(guān)柜運行環(huán)境濕度大,易凝露放電。
從現(xiàn)場開關(guān)柜母線倉檢查發(fā)現(xiàn)的水團,推斷濕度大也是此次故障的原因,故障時當天是雨天,同時該站地勢較低,本身濕度也大。
3)10kV出線116中大線發(fā)生單相接地,引發(fā)10kV母線過電壓,造成絕緣薄弱點擊穿。
經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)故障點在116中大線2-9號桿,線路避雷器發(fā)生爆炸。
4)市中變 110kV母聯(lián) 710開關(guān)因控制回路故障和備自投設(shè)計接線存在問題導(dǎo)致高后備保護動作沒有閉鎖備自投造成后面3次爆炸發(fā)生。
1)擴建2號主變及其低壓側(cè)開關(guān)柜,增加市中變供電可靠性。
2)市中變新增10kV 2號消弧線圈,增加電容電流補償能力,抑制過電壓產(chǎn)生。
3)市中變10kV開關(guān)室,安排增加空調(diào)除濕裝置,在10kV I段母線開關(guān)柜后倉處加裝冷凝除濕裝置。
4)市中變增加高后備保護動作閉鎖備自投2QD13接線,實現(xiàn)1號主變高后備閉鎖線路備自投功能。
5)市中變利用備自投裝置功能,實現(xiàn)母聯(lián)710開關(guān)正常運行控制回路狀態(tài)顯示。
6)開展變電站電容電流普測工作,對電容電流超出規(guī)定的加裝消弧線圈。
7)開展變電站開關(guān)柜等加熱裝置和除濕裝置運行狀況檢查。
經(jīng)過落實一系列措施,市中變運行穩(wěn)定,公司系統(tǒng)其他變電站也沒有發(fā)生同類問題。