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        120型控制閥造成行車抱閘的原因分析

        2012-05-04 03:39:38
        鐵道機(jī)車車輛 2012年3期
        關(guān)鍵詞:主閥滑閥研磨

        相 峰

        (北京鐵路安全監(jiān)督管理辦公室駐豐臺車輛段 驗(yàn)收室,北京100070)

        中國鐵路重載貨運(yùn)技術(shù)得到了快速發(fā)展,提速貨車技術(shù)得到了全面推廣應(yīng)用。目前,中國80%以上貨車具備了時速120km技術(shù)基礎(chǔ),新造貨車實(shí)現(xiàn)了載重由60t級向70t級全面升級換代,大秦線80t級運(yùn)煤專用貨車2萬t重載列車的順利開行,實(shí)現(xiàn)了重載運(yùn)輸?shù)男驴缭健?/p>

        行車設(shè)備故障會造成列車停車、晚點(diǎn)、設(shè)備損壞,影響正常的鐵路運(yùn)輸秩序,影響鐵路運(yùn)輸效率,影響鐵路部門運(yùn)輸效益。制動抱閘故障是僅次于熱軸故障的問題,是運(yùn)用部門關(guān)注和著力解決的重點(diǎn)之一。

        1 制動抱閘原因統(tǒng)計(jì)

        為了解制動抱閘故障的具體情況,對2011-05—2012-01鐵道部公布的《鐵路貨車責(zé)任行車設(shè)備故障明細(xì)》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。共發(fā)生D類以上事故54起,其中抱閘8起,抱閘占總數(shù)的14.8%,共發(fā)生行車設(shè)備故障383起,其中抱閘61起,抱閘占總數(shù)的15.9%。

        導(dǎo)致抱閘的原因有120閥、閘調(diào)器、基礎(chǔ)制動、閘瓦、空重車閥、密封墊等,其中120閥48起,閘調(diào)器4起,基礎(chǔ)制動4起,閘瓦6起,空重車閥2起,密封墊2起,其他3起。具體情況見表1。

        其中120閥導(dǎo)致的抱閘數(shù)量48起,占整個抱閘數(shù)量的69%。具體情況見表1。120主閥主活塞膜板穿孔25起,是120閥抱閘故障的一半以上。因此,120閥是造成抱閘故障的主要原因,而主活塞橡膠膜板穿孔是其中的重要因素。

        對120閥造成抱閘故障的原因進(jìn)行分析、制定糾正預(yù)防措施,對于降低制動抱閘故障有重要意義。

        2 120閥導(dǎo)致抱閘故障原因分析

        2.1 橡膠膜板的影響因素

        表1中120主閥主活塞膜板穿孔25起,加速緩解膜板穿孔1起,橡膠膜板穿孔占120閥故障一半以上。120閥有主閥膜板、加速緩解閥膜板、局減閥膜板、緊急閥膜板、緩解閥膜板共5種。其中主閥膜板和緊急閥膜板雙側(cè)受力,最大壓差達(dá)到600kPa,同時還要滿足-50℃的低溫要求,這對橡膠生產(chǎn)提出了較高的要求。橡膠膜板是120閥的關(guān)鍵零件,鐵道部定點(diǎn)生產(chǎn)。隨著我國橡膠工業(yè)的發(fā)展,橡膠膜板的壽命已經(jīng)大大提高,基本能夠滿足貨車2年段修期的要求。同國外同類產(chǎn)品相比,橡膠件的壽命還需繼續(xù)研究提高。

        表1 抱閘故障原因統(tǒng)計(jì)

        近期有運(yùn)用現(xiàn)場反饋橡膠膜板老化嚴(yán)重。圖1是投入運(yùn)用不到3個月緊急閥橡膠膜板老化嚴(yán)重的照片,膜板四周的“R形圓弧”已經(jīng)變成“方形”。橡膠膜板穿孔和橡膠膜板老化有直接的原因。

        橡膠件老化嚴(yán)重的原因,和解凍庫溫度過高、時間過長有關(guān)系,高溫解凍庫的溫度和時間與鐵道部標(biāo)準(zhǔn)不符。

        圖1 緊急閥橡膠膜板老化嚴(yán)重

        2.2 120主閥機(jī)構(gòu)的影響因素

        表1中120主閥作用不良的有9起,120主閥閥面缺油、劃傷、有異物的有7起,120主閥主活塞螺母松動的1起。

        金屬滑閥結(jié)構(gòu)是120閥主控機(jī)構(gòu),如圖2所示。滑閥底面與滑閥座面、滑閥上面與節(jié)制閥的配合研磨面靠金屬研磨面密封。當(dāng)金屬研磨面上油膜破壞時滑閥易漏泄,當(dāng)壓力空氣中含有雜質(zhì)時容易拉傷金屬研磨面造成滑閥漏泄,當(dāng)金屬研磨面磨損時也會造成滑閥漏泄。而且,滑閥底面和滑閥座面是研磨平面配合,配合平面沒有存油結(jié)構(gòu),加之研磨平面使用時處于垂直狀態(tài),該表面只能存在很薄的油膜,起潤滑和密封作用。如果加大滑閥面涂抹硅油量,組裝后閥面油膜較厚,120主閥性能試驗(yàn)時會掩蓋閥面研磨不合格導(dǎo)致的漏泄問題。主閥動作一定次數(shù)或使用一段時間后,研磨平面油膜變薄,閥面研磨不合格導(dǎo)致的漏泄問題就會顯現(xiàn)出來。

        圖2 120閥主控機(jī)構(gòu)組成圖

        120主閥閥面缺油、劃傷,以及由此造成的漏泄超標(biāo)、作用不良,是120閥的金屬滑閥結(jié)構(gòu)決定的。加強(qiáng)組裝清潔度控制,提高車輛風(fēng)源質(zhì)量,提升研磨水平,有利于延長120閥滑閥機(jī)構(gòu)的使用時間。

        120閥主活塞緊固螺母的擰緊力矩是60~80Nm,嚴(yán)格按此技術(shù)要求執(zhí)行可有效防止主活塞緊固螺母的松動問題。

        2.3 120緊急閥機(jī)構(gòu)的影響因素

        表1中120緊急閥放風(fēng)閥蓋鑲套竄出的2起,120緊急閥活塞桿內(nèi)異物的2起。

        圖3 120緊急閥組成圖

        如圖3所示。緊急閥放風(fēng)閥蓋鑲套竄出時,導(dǎo)致放風(fēng)閥下側(cè)壓力降低、放風(fēng)閥上下側(cè)壓力不平衡、放風(fēng)閥打開,列車管壓力排大氣,列車意外緊急。120緊急閥活塞桿內(nèi)有異物時,活塞桿內(nèi)的安定孔被堵塞、常用制動時緊急室向列車管逆流的通路不暢、緊急活塞下移頂開先導(dǎo)閥、放風(fēng)閥打開,列車管壓力排大氣,列車意外緊急。

        加強(qiáng)組裝清潔度控制,提高車輛風(fēng)源質(zhì)量,有利于防止異物進(jìn)入緊急活塞桿堵塞安定孔。應(yīng)對放風(fēng)閥蓋壓套工藝進(jìn)行控制,對壓套時的“壓噸”力曲線進(jìn)行研究,防止放風(fēng)閥蓋鑲套竄出。

        2.4 試驗(yàn)設(shè)備的影響因素

        120閥出廠前要逐一在120閥試驗(yàn)臺上進(jìn)行性能試驗(yàn),裝車前車輛制造(檢修)單位在120閥試驗(yàn)臺上還要逐一進(jìn)行性能試驗(yàn),裝車后整車要進(jìn)行單車制動試驗(yàn),車輛編組后要進(jìn)行列車編組試驗(yàn)。120閥要經(jīng)過“層層關(guān)口”才能投入運(yùn)用。

        出現(xiàn)抱閘故障后,單車制動試驗(yàn)合格、車輛基礎(chǔ)制動裝置正常、手制動機(jī)在緩解位,抱閘原因無法確認(rèn)。120閥在試驗(yàn)臺試驗(yàn)時某些指標(biāo)超標(biāo),如制動位局減排氣口漏泄超標(biāo),緩解位主閥排氣口漏泄超標(biāo),主閥性能試驗(yàn)中保壓穩(wěn)定孔試驗(yàn)不合格,但此類超標(biāo)不是導(dǎo)致抱閘的直接原因。分解后發(fā)現(xiàn)主閥閥面缺油、劃傷、有異物、主活塞螺母松動等問題,最后定責(zé)120閥。

        應(yīng)對單車試驗(yàn)方法、120閥試驗(yàn)方法進(jìn)行研究,通過試驗(yàn)就能確定120閥是否是導(dǎo)致抱閘直接原因。在120閥性能試驗(yàn)、裝車后單車試驗(yàn)時就能及時發(fā)現(xiàn)有故障隱患的閥,防止投入運(yùn)用后產(chǎn)生抱閘故障。

        3 結(jié)束語

        加強(qiáng)對高溫解凍庫的溫度和時間進(jìn)行控制,使之符合鐵道部標(biāo)準(zhǔn),防止對橡膠件造成損害。同時,繼續(xù)進(jìn)行提高橡膠件適應(yīng)高低溫環(huán)境的研究。

        加強(qiáng)組裝清潔度控制,提高車輛風(fēng)源質(zhì)量,提升研磨水平,延長120閥滑閥機(jī)構(gòu)的使用時間。同時,研究滑閥機(jī)構(gòu)的儲油結(jié)構(gòu)。

        對單車試驗(yàn)方法、120閥試驗(yàn)方法進(jìn)行研究,在120閥性能試驗(yàn)、裝車后單車試驗(yàn)時就能及時發(fā)現(xiàn)有故障隱患的閥,防止投入運(yùn)用后產(chǎn)生抱閘故障。

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